简介:本文对油雾润滑的工作原理做了一简单介绍,对其优缺点进行了说明,同时提出了在大型冶金企业推广应用油雾润滑的重要意义。
简介:通过对转炉炼钢厂1#、2#、3#转炉耳轴轴承润滑方式的改造,使转炉的高效安全运行得到了保障,降低了生产成本,减小了工人的劳动强度,取得了一定的经济效益。
简介:简要阐述了高速线材厂原精轧油气润滑系统对精轧滚动导卫及传动箱轴颈润滑所产生的不利影响。介绍了AO1油气润滑系统的工作原理和构成,高速线材厂结合自身设备运行特点,成功地应用了这一新型油气润滑系统并取得了良好的效益。
简介:本文介绍了高速线材厂液压润滑报警监控系统,重点阐述了这套系统在硬件及软件部分的实现方法。
简介:本文针对一高线棒材液压系统,润滑系统在棒材生产过程中污染造成故障及设备维护中存在问题,对其生产运行、设备维修控制、及事故等多个问题,经深入分析后,提出改进方案,并有针对性地提出在生产实践进行改进的方法,如何控制与运行管理。
简介:通过CambrigeS-360扫描电镜,对不同润滑条件下带钢表面质量进行研究。研究表明:采用轧制工艺润滑,可以提高带钢表面质量,减少混晶现象,有利于薄规格产品的生产。
简介:阐述了油气润滑的机理,介绍了鄂钢1500mm平整油气润滑的工作原理及其使用情况,并对鄂钢平整机油气润滑进行了核算。
简介:论述棒材油膜轴承在棒材设备运转中出现烧损的现象,分析其结构造成被烧原因,提出改进措施,重点分析油膜轴承的结构,与供油系统生产工艺之间的关系,分析其被烧的各种原因,提出在实际中如何改进,如何控制并与运行如何管理,改进后应有的效果。
简介:本文针对涟钢CSP线半无头轧制过程中的辊耗、轧制力、板形质量等进行攻关,通过对轧辊温度测量时刻、停机时刻、空冷时间进行分析,建立轧辊热凸度变化函数,对不同机架的润滑油进行差异化控制策略。辊缝润滑的使用效果表明:F2~F6载荷降低8%-12%,轧辊磨损均减少,板凸度小于20μm,麻点等表面缺陷显著减少。辊缝润滑工艺对热轧板微观组织影响不大,却可改善表面质量。
简介:介绍了高速线材厂由于液压系统设备老化出现的一些问题,并经过一系列的改造使问题得到圆满解决。
简介:结合气体公司液氩产品生产实际情况,从液氩产品的分析制度、进液氩储槽产品和液氩储槽产品质量控制三个方面,谈如何加强液氩产品质量的管理,提高液氩产量。
简介:世界范围内的钢铁厂都采用了薄板坯连铸工艺.这种工艺使薄板坯生产的建设和生产成本大大降低。近年来。钢铁厂在提高生产效率的同时,更重要地把提高产品质量作为企业发展的方向。
简介:本文介绍了转炉炼钢厂4^#连铸机使用的铯源型液面控制系统的组成及工作原理。叙述了对该系统所作的改进以及改进后的使用效果。
简介:自86年底投产以来,6000m~3/h制氧机经历了六个运行周期,在它每个运行周期中都曾出现下塔压力和液空液位逐步升高,上塔阻力和主冷液面逐步下降,全开液空节流伐也无效,只好空压机部分放空减负荷生产氧气。同时提前切换再生液空吸附器,甚至几天内反复再生液空吸附器和反吹液空过冷器。在排放吸附器中废液时,可以在喷射蒸发
简介:分析了原制氢装置液位自动控制系统的缺陷,着重介绍了该装置液位自动控制系统的改造方法及效果。
简介:为进一步控制GCrl5轴承铜碳化物液析,进行了加热温度与碳化物溶解扩散之间的关系研究,确定了GCrl5轴承钢比较合理的加热温度和保温时间,并将试验应用于现场。实际应用结果表明,在现有加热能力的务件下,将加热温度提高到1200~1280℃,保温时间在3h以上,使碳化物液析得到了控制,取得了明显效果。
简介:本文介绍了应用“汽液两相流”自调节液位控制装置及SXY系列液位显示器对2#汽轮发电机高加进行改造的可能性及效果。
浅谈油雾润滑
转炉耳轴轴承润滑的改造
高线精轧油气润滑系统改造
高速线材液压润滑报警监控系统
一高线液压润滑系统污染控制
轧制润滑对带钢表面质量及组织影响研究
油气润滑系统在冷轧平整机中的应用
棒材轧机油膜轴承及润滑系统的运行与控制
涟钢CSP半无头轧制辊缝润滑工艺优化与应用
高速线材厂液压系统液位监视改造
浅谈液氩产品质量的控制措施
带液芯重压缩的薄板坯连铸技术的开发
4^#连铸机使用铯源型液面自动控制的实践
6000m~3/h制氧机液空通路堵塞的剖析和对策
水电解制氢装置液位自动控制系统的改造
GCr15轴承钢碳化物液析缺陷的控制工艺研究
2#汽轮发电机高加疏水液位控制器及保护的新技术应用