简介:做好炼钢LF炉液压系统的常见故障判断及维护工作是保障LF炉设备正常运行、保证生产作业率的关键,本文论述如何做好LF炉常见故障的分析判断及维护,并简要介绍液压设备的点检管理要点。
简介:根源:中心区域裂纹产生的主要原因在于拉矫压力过大以及:·浇注温度过高;·拉速过高;·合金元素增加提高了钢种的开裂敏感性。13.2预防措施·适当降低拉速;·降低矫直力;·拉矫区温度控制在900℃~1100℃。
简介:宽厚板厂精轧机上的机架辊装置,投产初期故障多,使用周期短,通过分析机架辊缺陷并加以改进,故障大大减少。
简介:介绍了几种常见的线材表面质量缺陷的形貌,并对缺陷产生的原因进行分析,提出了对各种缺陷的处置方法。
简介:结合电炉炼钢厂连铸坯表面缺陷的类型,分析了各种缺陷产生的原因,提出了相应的控制措施,旨在提高连铸坯的表面质量。
简介:文章介绍了液压缸的故障现象,深入分析了产生故障的原因以及排除液压缸故障的种种措施。
简介:针对500mm3/4连续式热轧窄带钢的生产实际,对带钢常见产品缺陷进行分析,并提出了相应解决方法。
简介:热折皱缺陷是镀锌产品比较严重的质量缺陷,主要出现在厚度小于0.6mm薄规格产品,热折皱缺陷一产生就难以恢复正常。本文通过对生产过程中产生热折皱时的工艺数据进行分析,找出相应的控制措施,热折皱缺陷得以解决。
简介:阐述了S355系列钢板的开发过程,介绍了S355系列钢板的各项性能指标,利用成分微合金化,控制轧制和控制冷却技术,提高钢板性能,消除钢板缺陷。
简介:粘结是冷硬卷经过罩式炉退火后产生的一种质量缺陷。目前只要是采用罩式炉退火的冷轧厂均不同程度的存在着粘结问题,这也是由罩退的工艺决定的。粘接作为冷轧卷表面质量缺陷,影响冷轧成材率和产品兑现率,因此分析粘结的成因,从而采取相应措施,降低粘接发生率,有很大的经济效益。
简介:本文分析了挡渣板形成夹砂缺陷的原因,并提出了相应的措施,成功地消除了这一缺陷。
简介:粘结缺陷是门业板产品主要的质量缺陷,粘结基本覆盖门业板1.2mm以下厚度,该缺陷严重影响降等品、成材率指标。本文通过对普钢生产过程中的现象进行分析,找出相应控制措施,粘结缺陷得到有效控制。
简介:针对罩式炉产生批量黑斑缺陷,本文对产生黑斑的机理进行了详细的分析,并提出了改进的措施。同时对采取措施前后黑斑缺陷率进行了对比,验证了措施的有效性。
简介:
简介:酒钢集团宏兴股份公司碳钢薄板厂转炉公用系统中运用ControlNet光纤中继器来扩展远程I/O,进行设备控制。通过该中继系统引起的一起设备故障发现模块手册上关于故障描述及处理建议的相关信息较少,未能起到较强的指导意义,因此搭建实验平台进行测试,以便找寻更多用于故障恢复的相关信息。
简介:1前言经常把用于优质碳索钢中含碳量不小于0.45%的中高碳钢轧制的线材称为硬线。目前,硬线广泛用于加工低松弛预应力钢丝、钢丝绳、钢绞线、轮胎钢丝及钢帘线、中高强度紧固件等。根据硬线产品的使用要求,其生产特点如下:对钢坯表面质量要求严格;盘条对
简介:针对210-2250线IF钢绕组板卷渣缺陷形成原因进行了系统调查研究,结果表明板坯在连铸浇注过程中结晶器窄面液位波动造成保护渣卷入是此类缺陷发生的主要原因,通过增加浸入式水口插入深度,优化浸入式水口结果、优化保护渣性能、降低拉速等、能有效避免结晶器窄面保护渣卷入、工业实践表明、工艺调整后IF钢热轧板卷渣缺陷发生率明显降低。
简介:钢卷粘连将直接导致在后序平整过程中钢卷表面粘连拉伤,严重时钢卷报废。在生产过程中,只有严格执行工艺规程,积极采取有效的预防措施,加强退火设备的巡检与控制,才能最大程度地减少粘连现象。
简介:本文针对生产镀铝锌产品出现的主要产品质量缺陷进行了分析,并提出了相应的解决措施,为生产线生产出高质量的镀铝锌产品创造有利条件。
简介:答:是否发生奥氏体再结晶行为可以由试验后的应力一应变曲线判断,当屈服后应力一应变曲线出现一峰值或者出现抖动现象,说明发生了奥氏体再结晶行为,这是因为奥氏体再结晶会软化材料,导致应力降低,而变形会因加工硬化导致材料的应力上升。
LF炉液压系统常见故障判断及维护
连铸坯缺陷及预防措施
轧机机架辊的缺陷分析及改进
线材表面质量缺陷及处置方法
电炉连铸坯表面缺陷及控制
液压缸的故障判断
热轧窄带钢的常见产品缺陷及防止措施
镀锌产品热折皱缺陷原因分析及控制措施
S355系列钢板开发及裂纹缺陷的消除
冷轧带钢粘结缺陷分析及控制措施
挡渣板夹砂缺陷的形成及消除措施
冷轧钢卷粘结缺陷原因分析及控制措施
罩式退火炉黑斑缺陷分析及防范措施
试论科技论文中的语句与判断
ControlNet中继器故障判断与检测
硬线质量缺陷分析
IF钢热轧板卷渣缺陷形成原因及控制措施
罩式炉退火钢卷粘连缺陷分析及预防措施
涟钢镀铝锌产品常见缺陷原因分析及解决方法
如何利用试验判断是否发生奥氏体再结晶行为?