简介:摘要:某石化300×104t/a重油催化分解装置VQS反应器再生系统,分析了一级旋风再生机和二级旋风分离器的运行情况,通过对机械装置运行周期内相关工况的收集和比较,结合上一次机械装置的检修情况,上述气体固定分离设备的运行性能出现分离效率的下降提出运行工况恶化是导致分离效率下降的主要原因是决定变形和变形,设备长期运行造成的损坏不能对设备内部损坏的部件进行全面的检查和维修,由此产生的设备长期运行的问题。影响工作效率的主要问题,包括油泵和催化剂磨损,烟气轮机磨损污垢等,VQS沉淀槽,一级旋风分离器,整体更换物料供应管,整体更换二级旋风分离器和再生机物料供应管,在机械装置新的运行周期内,上述空气固定分离设备运转良好,催化剂有效分离,彻底清除机械装置的生产瓶颈。
简介:摘要:目前,我国催化裂化(FCC)的年加工能力已超过2.0亿吨,每年所耗费的催化剂数量在20万吨以上。FCC催化剂在使用过程中,由于催化剂受重金属污染而使催化剂活性下降,导致催化剂的反应选择性变差,如果只靠自然跑损和补充新剂无法维持平衡剂的活性和选择性,因此需要定期卸出一部分平衡剂以保证装置内催化剂的活性和选择性水平,以及再生烟气中分离出来的催化剂细粉,这些催化剂称为FCC废催化剂。FCC废催化剂活性低,并含有一定量的重金属,污染性强,无害化处理困难,企业普遍采用简单的一般固废填埋方法进行处置。
简介:摘要:本文研究了新型催化剂在催化裂化反应中的应用。首先,介绍了催化裂化反应的背景和重要性。然后,总结了传统催化剂的局限性和存在的问题。接着,详细介绍了新型催化剂的种类和特点。通过实验和模拟研究,验证了新型催化剂在催化裂化反应中的优势和应用效果。最后,对新型催化剂的应用前景进行了展望。
简介:摘要:本文主要研究了新型催化剂在催化裂化反应中的应用。通过对催化剂的结构和表面活性位点的调控,提高催化剂的活性和选择性,实现催化裂化反应的高效转化。本文首先介绍了催化裂化反应的背景和意义,然后重点阐述了新型催化剂的研究进展。最后,总结了新型催化剂在催化裂化反应中的应用前景和展望。
简介:摘要:催化裂化再生烟气是污染物排放的主要来源,为了降低再生烟气中SOx的排放,主要采取以下几种措施:一是通过对催化裂化原料进行加氢处理来降低其硫含量,从而大幅度降低烟气中SOx的排放,其处理效果明显,但是加工成本较高;二是在催化裂化反应再生体系内引入硫转移助剂,无需增加设备投资,操作简单,但由于其脱硫效率低,难以达到环保排放要求;三是直接对催化裂化再生烟气进行处理,由于其投资相对较低、脱硫效率高,其应用也较为广泛。催化裂化再生烟气湿法脱硫技术具有工艺流程简单和原料适应性强等优势,但是湿法脱硫工艺装置在长期运行过程中会产生蓝色和白色烟羽,存在高盐废水排放量大、设备腐蚀严重等问题,影响了该技术的应用效果。为了克服湿法烟气脱硫技术的缺陷,有些企业研究开发和应用了半干法和干法等烟气脱硫技术。
简介:摘要:随着我国时代的发展和社会进步,电力工程已经逐渐变成目前我们国家十分重视的对象之一。现如今电力自动化装置的应用率越来越高,从而提升了电力工程的安全性和稳定性。然而,从其运行状况的角度而言,整个系统仍然受着不同形式的干扰,从而产生了较为严重的安全隐患。
简介:摘要:某煤化工企业气化装置采用水煤浆加压气化工艺,以水煤浆和纯氧为原料,气化装置气化炉设计为五开两备,每套气化炉对应 1套闪蒸系统,每套闪蒸系统为四级闪蒸,即高压闪蒸、低压闪蒸、第一真空闪蒸和第二真空闪蒸,对气化炉和洗涤塔排出的黑水进行降温、热量回收、酸性气解吸、黑水中固体浓缩。高闪气中有效气含量较高,回收利用价值较大,经对高闪气理论产出量进行计算,并对实际高闪气产出量进行分析,该煤化工企业决定增设高闪气回收系统。简介高闪气回收系统的构成、开车以来遇到的问题,以及针对问题所采取的优化改进措施。实践表明,该企业高闪气回收系统投运后,运行稳定,为企业带来了良好的经济效益与社会效益。