简介:在斯诺雷(Snore)油田,已对低矿化度(低盐度)注水提高石油采收率(IOR)进行了评价。为了测量注海水之后和注低盐度水之后的剩余油饱和度,进行了岩心驱替实验和单并化学示踪剂测试(SWCTT)的现场试验。在油藏和低压条件下进行的实验室岩心驱替实验,使用了从斯塔夫乔(Stafiord)组上段和下段以及伦德(Lunde)组采集的岩心材料。通过注入经过稀释的海水,斯塔夫乔组的岩心大约多采出了2%的原始石油地质储量(OOIP)。在随后的NaCl基低盐度注水中,也采出了类似数量的原始石油地质储量。同样的趋势在高压和低压实验中也可以观测到。对伦德组岩心的低盐度注水,没有发现明显的响应。无响应通常出现在碱性注水中。SWCTT现场试验是在斯塔夫乔组上段进行的。先后测定了注海水后、注低盐度海水后以及注新的海水后的平均含油饱和度;同时没有发现剩余油饱和度有明显变化。注海水后现场测得的剩余油饱和度数值与早先的特殊岩心分析(SCAL)实验数据一致。岩心实验三次低盐度注水的测量结果与SWCTT的一致。这两项测试均表明低盐度注水仅有很小的效果或没有效果。这些业已表明,低盐度注水对于所有含油的泥质砂岩地层都有提高石油采收率的潜力。从本项研究成果可以看出,初始润湿状态是影响低盐度注水效果的关键特性。
简介:摘要: 三元复合驱油技术目前已成为油田增储上产的重要技术[1]。喇嘛甸油田由于距物源近,油层厚度大,非均质性强,油层性质与已开展的三元复合驱油试验区差异较大。为研究非均质厚油层三元复合驱油技术应用的可行性,在北东块开展二类油层三元复合驱油先导性矿场试验。试验以室内实验为指导,依据喇嘛甸油田非均质厚油层特点,优化了三元复合体系注入方案,实现了非均质厚油层三元复合驱的有效注入。试验过程中吸水剖面得到明显改善,油层动用程度在90%以上,体系渗流阻力增加,注采能力下降,油井见到明显的增油降水效果,现场试验效果显著证明非均质厚油层强碱三元复合驱可行。
简介:摘要:近年来南海东部陆续勘探出稠油储量,是南海油田上产稳产的重要来源。南海东部A油田具有储层泥质含量高、胶结疏松及原油稠密等特点,目前由于渗流机理认识不清制约着油田开发效果。本次研究在储层孔喉分布特征的基础上,开展了流变性、渗流特征、驱油效率等微观渗流机理研究,研究表明:①高泥质疏松砂岩储层束缚水饱和度较高,驱油效率较低,储层易发生颗粒运移造成水相相对渗透率下降;②A油田储层流变性较弱,稠油属于近牛顿流体,流速对粘度影响较小,温度对粘度影响较大;③流度与启动压力梯度具较好相关性,A油田启动压力梯度约0.02;④高倍水驱驱油效率增加14.5%~28.4%,提高水驱倍数能够提高水驱效果。