简介:摘 要 为提高转炉生产能力,优化了转炉供氧制度 ·氧枪枪位和加料模式,不同铁水 Si 含量所对应的基础石灰、白云石量和底吹工艺,控制出钢温度,使转炉终点目标一次命中率从91.3%提高到97.2%,减少补吹次数;平均终点[N]降至35×10-⁶ ;通过钢包的良性周转和出钢时间的合理控制,使钢包进入精炼工位后钢水温度≥1560℃。
简介:摘要:为了解决转炉透气砖供气强度小和炉役后期溅渣护炉易堵塞的问题,我们根据某钢厂的实际情况,开发了一种全新的底吹供气元件,采用了“中心管+环管”的设计。经过详细的计算和设计,我们确定了中心管的内径为7mm,环管的缝隙为1mm,并制定了合理的底吹布置结构。通过试验研究,我们发现对于180吨转炉,最佳的底吹元件数量为6个,并将它们布置在炉底的0.4D~0.6D范围内的不同位置。这样的布置能够满足转炉大流量底吹的要求,将底吹强度从0.03立方米/(分钟·吨)提高到0.17立方米/(分钟·吨),显著增强了熔池中钢水的搅拌强度。此外,碳氧积降低至小于0.0020,有效地促进了炼钢过程中的碳氧反应。我们的研究为复吹转炉生产高质量钢种的冶金工艺提供了重要的参考依据。通过引入新型的“中心管+环管”底吹供气元件,并通过优化布置结构和数量,我们成功地解决了转炉透气砖供气强度小和炉役后期溅渣护炉易堵塞的问题,从而提升了钢水的质量和炼钢效果。这一技术创新对于钢铁行业的发展具有积极的意义,并为其他钢厂在类似问题上提供了有益的经验和借鉴。
简介:摘 要:文章以重庆钢铁210吨转炉的工艺参数为切入点,分析了转炉炉衬溅渣层的结合机理和侵蚀机理,影响转炉溅渣护炉的各种工艺因素,通过调整溅渣护炉的工艺参数,优化溅渣护炉的工艺条件,总结了210t转炉溅渣护炉控制实践经验,实践应用表明通过大面粘补、控制终渣成分、渣量及溅渣枪位、时间等关键因素,转炉溅渣效果得以提髙,转炉炉况得到良好的维护。
简介:摘要:随着铜冶炼技术的发展及广泛应用,产生了越来越多的 铜冶炼 废弃物。废弃物中存在大量金属,不仅污染环境,同时还造成了资源的浪费。为了合理利用铜资源,提升铜冶炼综合回收利用率,提出基于富氧底吹熔池熔炼的铜冶炼综合回收技术。通过 铜冶炼 废弃物常见元素测定波长,确定 铜冶炼 废弃物可回收元素。对 富氧底吹熔池熔炼 回收过程进行优化,结合测定结果完成冶炼过程中的 铜炼 废弃物 回收。为验证所提技术的有效性,设计对比实验。结果表明,与其他两种传统技术相比,此技术的 剩余 铜冶炼废弃物 比重较小,能够有效提升铜冶炼综合回收利用率, 促进铜冶炼技术的长久发展。
简介:摘要:本文采用水浸-硫化钠置换工艺对铅冶炼底吹炉烟灰中镉的回收进行了试验研究,主要研究了不同浸出温度、浸出时间、酸度值、固液比下对镉回收率的影响,得出最佳工艺条件。研究结果表明,在浸出温度为 65 ℃,浸出时间2.5h、液固比 3:1、酸度值XXx下,镉的浸出率高达93%。并在室温条件下,采用硫化钠进行置换,在反应时间为05h时,镉回收率可达 91% 。