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  • 简介:摘要:本文笔者根据自己的经验,对炉安装的施工方法进行了探讨,以供同行参考。

  • 标签: 底吹炉 安装 施工技术
  • 简介:摘要高浓度氨废水处理具有处理难度高,运行成本高,环境毒害大的特点,实际运行过程中很难达到排放要求;利用脱法处理高浓度氨废水去除率高,运行成本相对偏低,一次性投入少,最终达到排放标准。

  • 标签: 高氨氮污水 吹脱 污水处理
  • 简介:摘要在无铁水预处理脱磷过程炉条件外,在转炉脱磷、有效地实现低磷,特别是优质高碳钢冶炼高碳钢过程控制难度很大,为了提高脱磷转炉钢冶炼的效率,结合转炉的特点在不同的时间,通过生产实践,探索高磷铁水及复转炉冶炼渣方法或双过程生产低磷钢的方法,确定了合理的转换过程中氧气发布或灭亡和原材料交货时间,总结了停机时间、碱度、温度和其他关键的操作系统,最后,变换器的双渣冶炼技术生产低磷钢的高磷铁的解决方案是发展,满足了低磷钢对钢水清洁度的要求,达到了降低成本、提高效率的目的。

  • 标签: 复吹转炉 脱磷 超低磷钢 双渣法
  • 简介:摘要中国是一个发展中国家,包括钢铁工业在内的许多相对落后的技术。钢铁是国家战略资源,在国家发展中发挥着重要作用。中国目前钢铁企业生产的钢材质量低,能耗和成本非常高,特别是高质量,低能耗的两种产品。因此,中国钢铁企业必须尽快加大炼钢技术改造,现代自动控制技术,提高钢铁企业的生产能力,我们的产品质量尽可能地适应国际国内钢铁发展形势日益严峻,处于激烈的市场竞争环境中,是我国钢铁企业生存和发展的前提。

  • 标签: 炼钢底吹自动化 检测 控制
  • 简介:介绍了冷铜锍连续吹炼半工业试验的原理、方法、过程及试验结论。铜锍经过配料,采用熔池熔炼工艺进行吹炼,产出达到预期要求的合格粗铜。为铜锍连续吹炼产业化设计提供了工艺和工程上的必备参数。

  • 标签: 冷铜锍 底吹炉 熔池熔炼 氧枪 粗铜
  • 简介:摘要本文围绕富氧炉熔池炼铜工艺的相关议题进行了探讨,概述了富氧炉熔池炼铜工艺的特点,分析了富氧炉熔池炼铜的基本原理,论述了富氧炉熔池炼铜原料的配料情况、富氧炉熔池炼铜的热量收入及支出以及富氧炉熔池炼铜工艺参数的控制,旨在不断提升富氧炉熔池炼铜工艺技术水平。

  • 标签: 富氧底吹炉熔池 炼铜 工艺参数
  • 简介:摘要介绍了利用龙门架吊装氧气熔炼炉的施工工艺,分析探讨了在施工过程中遇到的问题、解决方案以及取得的实际效果。

  • 标签: 底吹炉 炉壳吊装
  • 简介:摘 要 为提高转炉生产能力,优化了转炉供氧制度 ·氧枪枪位和加料模式,不同铁水 Si 含量所对应的基础石灰、白云石量和工艺,控制出钢温度,使转炉终点目标一次命中率从91.3%提高到97.2%,减少补次数;平均终点[N]降至35×10-⁶ ;通过钢包的良性周转和出钢时间的合理控制,使钢包进入精炼工位后钢水温度≥1560℃。

  • 标签:   顶底复吹转炉 吹炼 工艺优化
  • 简介:摘要:为了解决转炉透气砖供气强度小和炉役后期溅渣护炉易堵塞的问题,我们根据某钢厂的实际情况,开发了一种全新的供气元件,采用了“中心管+环管”的设计。经过详细的计算和设计,我们确定了中心管的内径为7mm,环管的缝隙为1mm,并制定了合理的布置结构。通过试验研究,我们发现对于180吨转炉,最佳的元件数量为6个,并将它们布置在炉的0.4D~0.6D范围内的不同位置。这样的布置能够满足转炉大流量的要求,将强度从0.03立方米/(分钟·吨)提高到0.17立方米/(分钟·吨),显著增强了熔池中钢水的搅拌强度。此外,碳氧积降低至小于0.0020,有效地促进了炼钢过程中的碳氧反应。我们的研究为复转炉生产高质量钢种的冶金工艺提供了重要的参考依据。通过引入新型的“中心管+环管”供气元件,并通过优化布置结构和数量,我们成功地解决了转炉透气砖供气强度小和炉役后期溅渣护炉易堵塞的问题,从而提升了钢水的质量和炼钢效果。这一技术创新对于钢铁行业的发展具有积极的意义,并为其他钢厂在类似问题上提供了有益的经验和借鉴。

  • 标签: 中心管+环管 供气元件 转炉 碳氧反应
  • 简介:摘 要:文章以重庆钢铁210吨转炉的工艺参数为切入点,分析了转炉炉衬溅渣层的结合机理和侵蚀机理,影响转炉溅渣护炉的各种工艺因素,通过调整溅渣护炉的工艺参数,优化溅渣护炉的工艺条件,总结了210t转炉溅渣护炉控制实践经验,实践应用表明通过大面粘补、控制终渣成分、渣量及溅渣枪位、时间等关键因素,转炉溅渣效果得以提髙,转炉炉况得到良好的维护。

  • 标签: 溅渣层,溅渣护炉,炉衬
  • 简介:摘要:随着铜冶炼技术的发展及广泛应用,产生了越来越多的 铜冶炼 废弃物。废弃物中存在大量金属,不仅污染环境,同时还造成了资源的浪费。为了合理利用铜资源,提升铜冶炼综合回收利用率,提出基于富氧熔池熔炼的铜冶炼综合回收技术。通过 铜冶炼 废弃物常见元素测定波长,确定 铜冶炼 废弃物可回收元素。对 富氧熔池熔炼 回收过程进行优化,结合测定结果完成冶炼过程中的 铜炼 废弃物 回收。为验证所提技术的有效性,设计对比实验。结果表明,与其他两种传统技术相比,此技术的 剩余 铜冶炼废弃物 比重较小,能够有效提升铜冶炼综合回收利用率, 促进铜冶炼技术的长久发展。

  • 标签: 富氧底吹熔熔炼 铜冶炼 废弃 金属综合回收 波长
  • 简介:摘要:本文采用水浸-硫化钠置换工艺对铅冶炼炉烟灰中镉的回收进行了试验研究,主要研究了不同浸出温度、浸出时间、酸度值、固液比下对镉回收率的影响,得出最佳工艺条件。研究结果表明,在浸出温度为 65 ℃,浸出时间2.5h、液固比 3:1、酸度值XXx下,镉的浸出率高达93%。并在室温条件下,采用硫化钠进行置换,在反应时间为05h时,镉回收率可达 91% 。

  • 标签: 底吹炉烟灰,水浸-硫化钠置换工艺,回收镉,时间,温度,固液比
  • 简介:摘要在脱塔进水氨为1800mg/L-3000mg/L的情况下,脱塔对渗滤液中氨的去除效率在75%以上。同时,脱塔去除氨效率受进水pH的影响,pH越高,脱去除氨的效率越高。另外,饱和结晶器对氨的吸收效率在90%以上,饱和结晶器产生的硫酸铵晶体含量可满足GB535-95硫酸铵品质的优等品要求。结晶器氨出口数值满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93的15m高空排放要求。

  • 标签: 吹脱塔结晶器 氨氮硫酸铵晶体
  • 简介:摘要:氧气炉工作的原理是利用氧气技术在炉筒体中完成熔炼过程。炉筒体是整个熔炼过程的核心设备,其安装质量直接影响整个冶炼厂的生产状态。而炉厂房因为工序条件因素,加上炉本身筒体体积大,厂房面积小,在设备厂房未封顶前,炉设备必须吊装就位。

  • 标签: 底吹熔炼炉 安装 吊装方案
  • 简介:简要叙述合理的循环时间和上、下对提高制气效率的意义.

  • 标签: 循环 加氮 效果