简介:摘要:由于上管座角钢零件的制造工艺变化引起了产品焊接性能的变化,导致原有的焊接工艺参数不能满足产品焊接要求。因此对上管座的焊接工艺进行了优化,合理控制了焊缝成型形状和熔透精度,有效控制了焊缝偏移缺陷的产生。并通过上管座整体加工试验,对焊缝质量及最终成品上管座的产品质量进行了验证。结果表明,优化后的焊接工艺参数满足上管座制造技术要求。
简介:【摘要】Ⅵ加氢装置因为支管座焊缝出现裂缝,导致生产装置被迫紧急停车检修。在石油化工企业中,工艺管道焊缝质量直接影响到生产装置的长期平稳运行,其中支管座焊缝的根部往往也是应力集中点,相比较对接焊缝,更容易形成裂纹,且该焊缝的无损检测局限性较大,质量控制比较困难。本文通过对石油化工装置工艺管道支管座的施工质量要点进行讨论,确保该支管座的焊缝质量牢固可靠。
简介:摘要: 本文主要介绍了某车型地铁横梁电机吊座内腔焊缝狭小空间焊接工艺方法改善及取得的效果。从工件结构、焊接可操作性、焊接过程中视线观察等方面对焊接质量产生的影响,通过具体分析制定根据不同的焊道分布分别调整焊接位置、优化焊接操作过程中视线观察位置以及改善焊接操作方法等措施,有效的提高了电机吊座内腔焊缝外观成型质量,减少了返工返修,提高生产效率。
简介:摘要: 本文主要介绍了某车型地铁侧梁垂向减震器座与弹簧筒内腔焊缝焊接缺陷产生的原因分析、工艺方法改善及取得的效果。从操作空间位置、焊枪角度、焊接过程中视线观察等方面对焊接质量产生的影响,采用一次焊接成型操作,焊接前对弹簧筒与端部立板位置焊缝进行打底,增加封面焊缝的饱满度,优化焊枪角度及收弧操作方法等措施,有效的提升了垂向减振器座焊缝外观成型质量,减少了返工返修,提高生产效率。
简介:摘 要:在动车组转向架垂向减振器座生产焊接时,经常发现单边V型坡口焊缝出现未焊透、未熔合、熔深达不到工艺要求的状况。通过对此种类型结构的焊接工艺性分析研究和改进,有效的解决了动车组垂向减振器座在焊接过程中单边V 形坡口焊缝出现的未焊透、未熔合、熔深达不到工艺要求等焊接缺陷,保证了此类接头形式的焊缝焊接质量,取得了较好的效果,并推广应用。
简介:摘 要:转向架的吊挂安装座焊缝结构非常特殊,由锻打件、压型件组成,工件受组装间隙和压型配合限制,焊接的操作位置不佳,导致焊缝内部缺陷多,焊修难度大。本论文通过对吊挂安装座的焊接工艺进行优化,显著降低操作难度,大幅提升焊缝的内部焊接质量。
简介:摘要火力发电厂存在大量输送高温、高压蒸汽的中、大口径蒸汽管道,管道上分布着数量可观的温度测量、压力测量、疏放水、放空气等装置。每个装置都需要在母管上预留孔,用焊接的方式将其接管座固定在母管上。管道经过长期运行后,由于热膨胀、焊接缺陷、冷凝水倒灌等原因,导致部分接管座与母管的焊缝出现早期失效。这时需要挖除原来的焊缝、重新焊接。在挖除过程中,往往会造成母管上原来的管孔扩大,甚至会变得不规则,但温度、压力、疏水、放气的接管座规格不能发生变化。火力发电厂的主管道一般都是特制产品,整体更换制造周期长、成本高,因此,需要一种快速、经济的技术来修复失效的蒸汽管道管座。着重讨论蒸汽管接管座早期失效后,尤其是当母管预留孔孔壁损坏、孔径发生变异后,利用焊接技术快速修复失效的管座,大大缩短管道修复时间,节省修复费用。