简介:摘要钢制安全壳(CV)拼装车间为核电厂安全壳上下封头、筒体等设备的现场拼装车间,为便于安全壳上下封头、筒体等设备拼装完成后的运输,东西两侧山墙设计为可拆卸式。钢制安全壳(CV)拼装车间施工具有工期紧、工程量大、施工难度大、冬季施工降效(长达4个月)、制约因素多等特点。如何通过制定合理的施工进度计划,采取有效的控制手段确保工期目标实现是进度控制的重点。本文分析了影响钢制安全壳(CV)拼装车间施工进度的主要因素,提出了加强施工进度控制的具体措施。通过从进度控制体系、进度管理制度、进度控制手段等方面加强对钢制安全壳(CV)拼装车间施工的进度管理,较好的保障了钢制安全壳(CV)拼装车间可用时间节点的顺利实现,为后续拼装工作开展打下了坚实基础。
简介:反应堆事故工况下,钢制安全壳是防止放射性物质向环境释放的重要屏障,因此有必要研究分析事故条件下传热削弱因素(如壁面油污和锈斑)对安全壳完整性的影响,以评估安全壳的潜在失效风险。本文应用非能动安全壳分析程序,建立了大功率非能动反应堆非能动安全壳冷却系统的热工水力模型,并以冷管段双端剪切事故为基准工况,分别研究了壁面油污和锈斑为代表的不利因素对钢制安全壳温度和压力的影响。分析结果表明:事故发生后1000s内,壁面油污和锈斑的位置和面积对换热的影响甚小,1000s后油污和锈斑面积对安全壳压力和温度的影响占主导地位;起拱线附近油污或者锈斑面积超过湿区面积的20%时,安全壳均可能面临失效风险。
简介:摘要:核电厂的三大安全目标是反应性控制、堆芯冷却以及放射性包容。核电厂安全壳作为放射性物质包容的第四道屏障,在发生一回路冷却剂泄漏的情况下可以通过自身的设计保证三大安全目标,防止放射性物质向环境的释放。本文根据俄罗斯VVER机组的设计特点,从主控室运行人员的角度出发,介绍了安全壳由于仪表故障而导致安全壳隔离与安全壳喷淋误动作的事故处理,通过安全仪控系统触发反应堆停堆保护,保证反应堆可靠进入次临界状态。从事故现象、故障诊断、事故处理三个方面进行讨论、研究,以提升核电厂在此类事故下相关工作人员的事故处理以及应急响应能力。同时通过理论分析,阐述了相应事故规程具体步骤实施的实际意义以及存在的问题,为同行电站提供一定的参考价值。
简介:摘要:CAP1400钢制安全壳是非能动冷却系统的一个重要组成部分,其贯穿件套筒与插入板组件的焊接为安全壳焊接过程中的难点之一。通过对产品焊接前、中、后全过程进行直接目视检验,发现其存在的焊接质量问题并对其分析,找出解决问题的可行性措施,从而提高组件焊接质量。
简介:摘要 本文主要通过对不同预热温度下E9018-G-H4焊接SA738B厚钢板焊缝显微组织和不同试验温度下的冲击韧性结果分析。从结果上看,焊缝的显微组织受预热温度的影响很小。焊缝的金相组织基本为针状铁素体、下贝氏体、先共析铁素体,随着预热温度的升高,针状铁素体逐渐升高;同时,不同试验温度下焊缝的冲击韧性随着预热温度的先升高后降低,为降低裂纹倾向和经济性原则,焊接预热温度建议选择100~150℃。
简介:摘要:本文结合调试实际过程,对安全壳过滤排放系统整体保压试验、液位报警试验和加药充氮环节过程进行了论述,并且分析了调试中碰到的问题及解决办法。
简介:摘要:事故后安全壳内聚集的氢气会对安全壳完整性带来严重威胁,锆水反应是氢气的最主要来源。为控制这一风险,通过稀释或消除氢气的方法来降低其浓度。国内各类堆型采用的事故后消氢方法不尽相同,主要以移动式氢气复合装置、非能动氢气复合器和氢气点火器等消氢设备来实现这一功能。AP1000采用了非能动氢气复合器+点火器相组合的方式,可合理有效应对设计基准事故及超设计基准事故下的氢气威胁。
简介:摘要:“华龙一号”核电是我国具有完全自主知识产权的三代核电技术新堆型,采用双壳结构,内壳为预应力钢筋混凝土结构。由于采用后张法施工,预应力施工容错率低,尤其灌浆后不可逆。本文通过鉴定试验、验收试验、全尺寸灌浆试验,对“华龙一号”核电预应力制浆技术进行研究,针对全尺寸灌浆试验时产生的质量问题进行分析,解决因浆体原因造成的质量问题。
简介:摘要:安全壳内热量主要由安全壳循环冷却系统导出,由开放式冷却塔释放至环境。冷却水在冷却塔内与空气接触,利用空气对流和自然蒸发输出热量,该工作方式会造成空气中杂质进入系统,且塔内存在浓缩现象。随着运行时间增长系统积垢和腐蚀现象加剧,对系统可靠性造成不良影响。本文提出将安全壳循环冷却水系统改为闭式循环,利用厂用冷冻系统作为其冷源的设想。通过系统间热传输计算和系统之间的影响分析,验证了设想的可行性。