利用水平井技术以液牵汽扩大汽腔波及体积

(整期优先)网络出版时间:2014-08-18
/ 2

利用水平井技术以液牵汽扩大汽腔波及体积

藏鹏

藏鹏

(中油辽河油田公司欢喜岭采油厂,辽宁盘锦124114)

摘要:针对齐40-11-22井区纵向动用程度低、厚层底部剩余油潜力较大的特点,开展了蒸汽驱水平井优化部署研究。通过井区蒸汽波及规律和剩余油潜力研究,制定了利用水平井提高厚层纵向动用程度的对策。通过精细井区地质特点和蒸汽驱水平井开发调研,论证了井区部署水平井的可行性。通过以上研究,在齐40-11-22井区部署水平井11口,目前已实施5口,投产3口,单井平均日产油10吨,阶段增油4847吨,在提高纵向动用程度的同时,使井组蒸汽波及更加均衡,极大的改善了井区蒸汽驱开发效果。该技术的成功,为齐40块蒸汽驱稳产60万吨产量工作提供了良好的技术支持,同时也为其它蒸汽驱油藏动态调控提供借鉴。

关键词:蒸汽驱;水平井;数值模拟;动态调控

1实施概况

齐40块位于辽河断陷西部凹陷西斜坡南段欢曙上台阶。含油面积7.9平方公里,地质储量3774万吨,开发层位莲花油层。区块于1987年以蒸汽吞吐形式投入开发,1998年10月开展了4个井组蒸汽驱先导试验,2003年7月进行了7个井组蒸汽驱扩大试验,2006年12月-2008年3月完成了139个井组工业化转驱。

齐40块工业化转驱后,汽驱发展良好,产量快速上升。2009年10月产量达到最高的1930吨。2010年由于汽窜原因产量出现下降趋势,2011年通过注汽调控,产量保持稳定。

通过近两年综合治理,采注比、注汽干度、油层压力、注汽速度等操作指标逐步趋于合理。但是,受构造、沉积相等因素影响,高部位汽腔突进,低部位汽驱受效差,目前仍处于热水驱替阶段,造成汽腔波及不均、平面动用不均。纵向上受层间非均质性影响,厚度大、物性好的油层动用程度高,但受蒸汽超覆作用影响,厚层下部动用差。

根据监测资料统计,目前区块平面动用程度72%,纵向动用程度67%,动用程度较低。为此,开展了蒸汽驱水平井技术应用研究,以提高区块动用程度。

2水平井技术应用研究

2.1理论研究蒸汽驱水平井技术优势明显

通过对国内外稠油开发技术调研,水平井技术在稠油蒸汽吞吐开发中得到了广泛的利用[1],并取得了好的效果。对比直井凸显出以下优点,单控储量高,泄油面积大;产液量高,进一步提高采注比,降低地层压力,利于汽腔形成;生产压差小,扩大蒸汽波及体积,有利于温度场线性推进,防止汽腔指进汽窜。

2.2蒸汽驱水平井技术现场试验效果好

齐40块转工业化蒸汽驱试验后,开展了蒸汽驱水平井应用试验。应用后,取得了好的效果,单井日产油10吨左右,约为区块直井产量的2.8倍。

如H5井,位于齐40-19-K028井组注汽井下倾部位60米处,目的层为井组主力层莲Ⅱ25小层。投产后,下倾方向4口油井日产液由90吨增加到130吨。上倾部位油井日产液由110吨,下降到目前的95吨。

由于下倾方向液量大幅增加,牵引蒸汽向下倾部位波及。使上倾部位蒸汽波及减少,地层温度不变,汽腔突进得到抑制,汽窜井恢复生产。下倾部位蒸汽波及线性扩展,地层温度升高,油藏得到动用,采油速度提高。井组地层压力降低,汽腔波及扩大,动用程度提高,开发指标改善。井组液量增加,地层压力下降,汽腔波及面积由25%扩大到41%,平面动用程度由58%提高到74%,纵向动用程度由68%提高75%。井组开发指标得到改善,日产油由19吨增加到33吨,油汽比由0.16上升到0.27。

2.3水平井技术在齐40蒸汽驱适应范围广

齐40莲花油层厚度大,单层厚度大于5米的油层分布广,且发育较稳定,地质条件符合水平井部署的区域多。转蒸汽驱开发后,受构造和沉积相控制,汽驱井组均存在平面蒸汽波及不均状况,说明平面剩余油潜力较大。通过理论研究到单井试验,选择油层厚度较大的齐40-11-22井区进行整体部署。从井区剩余油分布看,注汽井下倾部位剩余油相对丰富,可利用水平井技术进行动用。

3现场实施效果

根据以上研究,本次针对莲Ⅱ25油层,开展利用水平井以液牵汽试验,共部署水平井11口。通过水平侧钻井的实施,改善了井区开发效果,主要成果有以下几点:

(1)水平侧钻井单井产量高,有力的保证了井区稳产

截至目前,水平井完钻5口,投产3口,日增油33吨,单井平均日产油11吨。

(2)井组采液趋于均衡,井区采注比得到提高

由于构造及沉积因素影响,蒸汽平面波及不均,致使井组内各方向油井采液不均,水平井实施后,上倾部位蒸汽超覆程度减弱,产液能力由430吨下降到340吨,下倾部位汽驱受效,产液能力由220吨上升到310吨,同部位变化不大由330吨下降到320吨。井区采注比,由调控前的1.18提高到目前的1.26。

(3)以液牵汽,蒸汽腔向动用差方向扩展

由于下倾方向液量增加,降低了地层压力,牵引蒸汽腔向低部位线性扩展,汽腔波及面积由23%扩大到44%,平面动用程度由72%提高到81%。对比齐40-11-231CH投产前后井温资料分析,投产前水平段温度100℃以下,厚层底部动用差。投产后五个月水平段温度上升到170℃左右,厚层底部得到有效动用。

4结论及认识

(1)创新利用水平井技术,以液牵汽,实现了改变汽腔波及形态的目标,成功解决低部位底部油层动用差的难题。

(2)利用水平井技术进行分层系开采,取得良好效果。同时进行了单层汽驱开发方式的有益尝试,为蒸汽驱下步改变开发方式探索出了一种新技术。

参考文献:

[1]朱维耀,等.稠油油藏水平井、垂直井产能分析[J].特种油气藏,2002,9(2):32-34

[2]荐鹏.水平井技术在锦欢地区薄层油层油藏勘探开发中的应用[J].特种油气藏,2006,13(增刊):106-109

[3]唐志军,等.超薄油层水平井钻井技术[J].河南石油,2003,16(3):58-60

作者简介:藏鹏(1985-),男,助理工程师,毕业于西安石油大学资源勘查工程专业,现从事油气田开发工作。