卷烟小盒刀版尺寸与上机适用性的关系分析

(整期优先)网络出版时间:2018-07-17
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卷烟小盒刀版尺寸与上机适用性的关系分析

郭华诚郜海民杜佳

(河南中烟工业有限责任公司,河南郑州450000)

摘要:卷烟硬包小盒包装结构复杂,有多条裁切线与压痕线,模切规格要求精度高;包装机包装成型过程较多,有吸取、输送、顶部折叠、上胶、内架纸包装、5号轮下方折角器折叠90°及各面折叠等多种工序。研究表明,在卷烟包装中影响机台适应性的材料主要为硬包小盒装潢。

关键词:卷烟;小盒刀版尺寸;上机适用性

一、问题分析

通过对某卷烟厂烟用材料情况分析,存在以下问题:

1)A牌号小盒刀版尺寸,对烟用材料上机适用性(小盒下纸不畅、粘连问题)的影响较大;

2)不同卷烟牌号装潢规格不同,卷烟牌号装潢上机适用性差异较大;

所以,选取A牌号小盒刀版尺寸,对烟用材料上机适用性(小盒下纸不畅、粘连问题)影响研究,对提升材料上机适用性、降低质量缺陷和设备故障停机次数、材料消耗也随之降低,从而提高设备有效作业率及节能降耗有积极促进作用。

A牌号的小盒装潢模切规格统一,但生产厂家偏多,小盒包装材料的摩擦系数、折痕挺度、油墨耐磨性、挺度等指标也没有检测和控制。生产时小盒下纸不畅、粘连问题互相“挂纸”,造成设备停机,增加质量缺陷和原辅材料的消耗。

二、问题解决

决定对小盒装潢模切工艺参数优化,改进清废针尺寸,缩小整个裁切面积,清废针由Ф3mm改为Ф2mm,同时将上内盖顶端及下内盖末端部位横向裁切改为3㎜,内角裁切为60°斜角不变。如图1、2所示:

图1.小盒内角裁切图图2.改进后效果图

设备改进,现有瑞典博斯特102平张高速模切机附带清废功能,自动清废就是模切后的卡纸通过咬纸牙拖到清废部位,并静放到平台上,同时对应尾料部位的上下清废装置在凸轮的驱动下向纸张靠拢加紧,并使其一起向下运动,从而让尾料碎片从卡纸平面脱落,然后清废装置松开,让尾料自由下落最终达到分离实现自动清废。使用清废功能就要相应降低模切速度和效率。甚至影响加工精度和设备稳定性。模切机的清废机构多采用三框顶针清废技术进行清废,当高速纸张到达清废机构后,三个框体之间的配合工作共同完成纸张的清废功能。只有改善此机构结构,提高机器自身的稳定性,才能提高设备的效率和精度。

三、改进验证

对盒进行改进优化,在跟踪测试期间,车速在490-500盒/分钟之间,新、老版小盒运行测试数据没有明显差异。

10月份、11月份进行了提高包装机车速的材料适应性验证。经过六个位置的压痕挺度和结构尺寸优化,A厂家小盒可以达到530盒/分钟,B厂家小盒可以达到500盒/分钟。包装材料模切规格经过优化,增加了开口,优化了尺寸,减少了生产中的粘连现象。跟踪记录小盒改版前后上机使用情况,进行统计分析后得出结论,如图3。

图3材料故障率统计

经过项目组成员共同努力,材料故障停机率7.82%,达到了卷烟高速机型材料故障停机率≤8%的目标要求。包装质量得分为98.4分。

四、结论

通过对A牌号小盒装潢与上机适用性的关系研究与设计的研究结论为:1)降低了设备停机次数;2)提高了设备有效作业率;3)减少了A牌号小盒装潢包装部分的质量缺陷率。

五、创新点

通过对A牌号小盒装潢与上机适用性的关系研究,达到降低卷包高速机材料故障停机率,降低卷烟消耗,提高产品质量的目的。同时有以下创新点;

1)新版A牌号小盒的研发。吸取阻塞是造成包装机停机次数多的主要问题,而造成吸取阻塞的原因,是装潢在使用过程中互相“挂纸”,小盒模切规格设计研究(将小盒装潢上下内盖内角裁切为圆弧形(不同圆弧状),裁切面积修改)。

2)设备调整和零件修正。模切后产品易形成连接点,造成除废不净(俗称“小飞机”仍与产品相连)。在设备上加装清废功能系统,清废就是将模切成型后不要的碎片或挂连的纸片从纸片纸张上分离。模切机的清废机构采用三框顶针清废技术进行清废,当高速纸张到达清废机构后,三个框体之间的配合共同完成纸张的清废功能。改善此结构后,机器自身的稳定性、设备的效率和精度提高,实现清废功能。

3)测量指标的代表性。小盒包装材料的摩擦系数、折痕挺度、油墨耐磨性等指标研究。确定适宜性参数,测量的重复性与再现性进行分析。