四辊轧机机架辊卡阻及故障分析

(整期优先)网络出版时间:2017-10-20
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四辊轧机机架辊卡阻及故障分析

杨百杏

关键词:四辊机架辊;箱体改造;密封安装;故障分析

1、概述

河北钢铁舞钢公司第二轧钢厂4100m双机架轧机设备由西门子奥钢联设计,中国一重生产制造,2007年2月投产使用,自投产来,出现机架辊轴承频繁卡死,且润滑油箱内存在较多水,频繁事故严重制约我厂生产,打乱我公司生产计划,技术人员通过现场事故分析、改进、总结、IBA曲线观察等多种手段,彻底将四辊轧机机架辊故障故障率将至最低,由原来在机使用3个月延

长至6个月以上,大大缩短了检修时间,为稳定生产打下坚实的基础。

2、故障原因分析针对我厂四辊轧机机架辊轴承卡死、箱体进水、使用周期短等问题,我厂技术人员进行现场跟踪,分析了以下故障原因:

2.1由于现场环境较差(高温、震动、冲击均较大),导致箱体螺栓松动,密封不严,出现漏油、进水;

2.2机架辊轴脖(密封安装处),转动过程中,冷却水通过轴脖和密封之间间隙,渗进箱体,导致水泡轴承卡死;

2.3润滑不足,油质较差,出现压力较小,润滑油未进入到轴承座内,轴承或齿轮出现干摩擦现象,造成轴承卡死或齿轮断齿;2.4被动端齿轮箱体中过桥轮或辊子端齿轮断齿,导致齿轮卡死,进而出现导致辊子卡死;

2.5轧制线较低,轧钢过程中,机架辊辊子受力大,导致轴承受力较大压碎;

3、改造措施及效果针对出现的问题,对四辊轧机机架辊采取了一系列的改造,通过改造有效的解决了箱体密封不严,漏油及进水现象。

3.1将剖分式的齿轮箱体改正整体式的,

3.1.1原设计轴承座为上下箱体两部分构成,箱体总高700mm,上箱体240mm(辊子中心线处),下箱体460mm,接合面用密封胶和O封密封;改成整体式箱体后,省去密封胶和O圈,

3.1.2润滑油路的改变,原箱体位于轴承孔90度处钻一孔润滑,修改成轴承孔270度处钻孔润滑,润滑油路更优化,过桥轮润滑油路不做改动;

3.1.3各油路润滑孔径由Φ10增大到Φ12,增大润滑油量;

3.2改变轴封安装方向,原设计为密封唇安装方向朝向辊子端,经过技术分析,将密封安装方式改成背靠背安装,此安装方式优点是既能防止外部水进入,又可防止油流出,有效的解决轴脖漏油进水难题;如图示1改造前,改造后3.3确保润滑到位

3.3.1机架辊减压站供油压力在1.2--1.8bar之间,压力低于1.0bar(系统压力低于4.0bar),系统自动报警,机架辊无法转动;

3.3.2定期打开机架辊齿轮箱回油管,观察回油管润滑油质及回油量,倒推轴承及齿轮磨损情况;

3.3.3定期打开机架辊主动端干油润滑并检查手动供油情况,可从轴脖溢油情况观察干油润滑良否;

3.4多方面控制过桥轮齿和被动端齿轮;

3.4.1齿轮上机前,测量轮齿硬度,硬度248-302HB;

3.4.2探伤齿轮根部,检查是否存在裂纹;

3.4.3定期更换过桥轮和被动端齿轮;

3.5轧机线较低,轧制板坯时,机架辊辊子承受钢板压力较大,进而损坏轴承;经测量,轧制线高于机架辊辊身上面≧30mm;此规定已建立车间标准;实践证明,经过以上改造,被动端齿轮油箱内水量明显减少,

4、其他改进措施

4.1.1在被动端箱体最低位增加一排水孔,将积水排出,可提高过桥轮轴承可靠运行;

4.1.2在入出口机架辊减压站最低位增加一排水阀门,有利于排出油液中的少量水;

4.1.3定期查看IBA曲线,通过电流曲线,有助于判断机架辊故障,单根电流:空载电流65-70A,双根电流75-90A;通过电曲线可有助于判断故障类型,以做好应对措施;

4.1.4定期手动对辊子进行盘车,利用五感判断齿轮箱及传动轴是否存在异常情况;

4.1.5增大稀油润滑量,达到设计要求,减压站压力润滑图如下

4.1.6推行点检定修制,设备承包到人,动态点检,发现隐患及时更换;

4.1.7周期更换,避免超周期使用;

4.1.8严格执行套装标准,套装关键部位点检现场跟踪,建立套装记录档案;

5、结语四辊轧机机架辊经过一系列改造和完善,彻底解决了机架辊进水问题,故障率也大大降低,更换周期由3个月延长至6个月,缩短设备检修时间,节约检修费用,每年为公司节约备件费用约50万。