污泥掺烧在320MW燃煤发电厂中可行性研究

(整期优先)网络出版时间:2021-02-25
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污泥掺烧在 320MW 燃煤 发电厂中 可行性研究

崔鹏

大唐国际张家口发电厂,河北 张家口 075000

摘要:随着XX市污泥产量的不断增加,污泥处置问题成为市政府的着重解决问题。xx发电厂积极开发了污泥耦合发电项目,成立了城市污泥耦合发电项目组织机构,与污水处理厂签订了《污泥处置项目合作框架协议》。本文针对燃煤发电厂污泥掺烧技术调研结果,制定试验方案进行了掺烧试验,根据试验数据分别对燃烧系统、受热面、制粉系统及脱硝系统的影响、粉煤灰及烟气排放的影响进行分析,综合运行成本与收益计算掺烧效益,分析出污泥掺烧的数量及企业收益,对污泥掺烧过程存在的问题提出了建议。

关键词:污泥掺烧,试验,发电厂,可行性

1.试验目的

为积极响应国家政策,帮助政府稳定、妥善处理XX市主城区污水处理厂污泥,推进绿色奥运做出应有贡献。为实现电厂平稳、安全掺烧污泥的目标,需了解掺烧污泥后燃烧的稳定性、燃烧效率、排放特性以及污泥掺混燃烧对锅炉受热面的影响情况,保证机组的经济、安全运行,在XX发电厂8号机组进行本次掺烧试验。

2.试验方案

采用“煤场初混、炉内混烧”的方案,污泥入厂后在二期北煤场进行接卸和晾晒后用推土机推平,再用汽车煤与污泥进行初混,当日斗轮机取煤进行再混,随后上至筒仓。然后将筒仓内的污泥混煤送入8号炉的4、5、6号原煤仓进行掺烧。试验期间污泥掺烧量50吨/天,水分小于60%。

3.试验数据整理

表1 经济性分析数据

-

掺烧前

掺烧过程

试验前后数据对比

日期

7月3日

08:00-09:00

7月11日

14:00-15:00


平均负荷(MW)

285

285

0

总煤量(t)

157.3

148.9

-8.4

入炉煤热值(kj/kg)

17.64

18.652

1.009

入炉总煤量折标煤量(t)

94.796

94.881

0.085

全水份(%)

10.8

11.6

0.8

吸风机电率(%)

0.136

0.155

0.019

送风机电率(%)

0.014

0.02

0.006

一次风机电率(%)

0.1

0.115

0.015

磨煤机电率(%)

0.046

0.059

0.013

吸、送、一次风机、磨煤机综合电率(%)

0.296

0.349

0.053

尿素用量(t/h)

0.159

0.173

0.013

磨平均出口温度(℃)

82.76

78.3

-4.46

排烟温差(℃)

102.5

102.8

0.3

表2 安全性分析数据

-

壁温报警温度

(℃)

掺烧前

掺烧过程

日期

-

7月3日

08:00-09:00

7月11日

14:00-15:00

平均负荷(MW)

-

285

285

低过壁温(℃)

488

395

389

大屏壁温(℃)

488

459/461

465/465

后屏壁温(℃)

532

513/521

510/525

高过壁温(℃)

560

545/550

539/547

中再壁温(℃)

550

522/455

533/454

高再壁温(℃)

560

547/549

543/542

表3 污泥成分化验数据

样品名称

污泥

样品编号

GL-19013-001

样品状态

固态

序号

项目名称

单位

数值

1

收到基水分

%

84.41

2

干燥无灰基挥发分

%

89.95

3

收到基挥发分

%

10.59

4

收到基灰分

%

3.81

5

收到基碳

%

7.29

6

收到基氢

%

0.89

7

收到基氧

%

2.49

8

收到基氮

%

0.87

9

收到基硫

%

0.24

10

收到基低位发热量

Kj/kg

1092

4.试验数据分析

从《经济性分析数据(表1)》中可以看出:由于配煤方式无法满足相同发热量煤种入炉,在负荷(285MW)相同时造成了掺烧污泥过程中总煤量减少8.4吨,虽然掺烧污泥过程中的入炉煤发热量增加1.009kj/kg,但是总的入炉煤量折标煤量增加了0.085吨;全水分增加0.8%,吸、送、一次风机、磨煤机综合电率增加0.053%,4、5、6号磨平均出口温度降低4.46℃,排烟温差升高0.3℃。掺烧的比例3.2%左右,热值、水分、灰分、硫份变化不大。

4.1对燃烧系统的影响

根据物料平衡,每天掺烧污泥数量50吨,含水量约60%,科研院原化验数据收到基水分84.41%。按照60%全水计算其中水分30吨,绝干污泥20吨,这部分污泥热值很低,含水量大,每吨污泥折标煤量为0.037吨,掺入锅炉燃烧对锅炉燃烧系统会产生影响,主要表现在以下几个方面:

  1. 对燃烧稳定性的影响

根据相关试验研究结果,当掺烧比例较小时,锅炉燃烧火焰明亮,燃烧稳定;测量飞灰含碳量无明显变化,燃料燃尽特性较好;当锅炉负荷不变时,炉膛温度分布的曲线随着污泥掺烧的比例逐渐升高。因此掺烧比例尽量控制在一定范围内。

因掺烧的比例仅为3.2%左右,掺烧比例较小,无论是热值、水分、灰分或者是硫份都在实际燃烧的燃料变化范围以内,不会对锅炉燃烧温度产生太大的影响。

  1. 对锅炉受热面壁温的影响

根据试验前和试验中的壁温监视,壁温未明显变化,均未超过机组正常运行的报警值。

  1. 对锅炉效率的影响

考虑目前发电用煤质量普遍较低,原煤的灰分大大增加,应该说污泥的灰分不会高于原煤太多,且掺烧比例较小,可以认为掺烧后对燃煤的灰分影响不大。

污泥掺烧后主要是水分对锅炉效率的影响,但由于我厂煤质变化较大,试验前后的入炉煤发热量波动较大,因此采用试验前后数据定性分析。按照经验数据水分每增加1%影响锅炉效率降低0.1%,具体计算方法如下:

水分增加值等于污泥掺烧后水分的加权平均值减去试验前水分。每小时水分增加=(5*84.41%+(157.3-5)*10.8%/157.3-10.8%=2.24%。影响锅炉效率降低=2.24%/10=0.224%。按照每降低1%效率煤耗增加3.3g/kwh计算影响煤耗。煤耗增加=3.3*0.224=0.7721g/kwh。

  1. 吸、送、一次风机、磨煤机综合厂用电率的影响

由于水分增加,污泥的发热量较低,影响锅炉综合厂用电率的增加。

锅炉综合厂用电率=吸风机厂用电率+送风机厂用电率+一次风机厂用电率+磨煤机厂用电率。试验前后综合厂用电率增加=试验前综合厂用电率-试验过程综合厂用电率。试验前后综合厂用电率增加=0.349%-0.296%=0.053%。按照每降低1%厂用电率煤耗增加3.3g/kwh计算影响煤耗。煤耗增加=3.3*0.053=0.1755g/kwh。

4.2对锅炉受热面、制粉系统及脱硝系统的影响

目前掺烧量较小,给煤机未发生因掺烧污泥断煤情况,对锅炉受热面及制粉系统的影响尚未显现,需要长期的观察确定,但由于污泥的水分大、热量低将增加制粉系统的使用寿命,增加检修费用。污泥掺烧过程造成了尿素用量的增加,每50吨污泥约增加尿素用量0.136吨。

4.3对粉煤灰综合利用的影响

污泥焚烧所产生的焚烧灰具有较好的吸水性、凝固性,与粉煤灰的性质相差不大。国外也有将污泥产物作为水泥原料进行利用的应用实例,同时掺烧比例不大,污泥掺烧后的灰在总灰量中占的比例很小,对粉煤灰特性基本没有影响,因此掺烧城市污泥对粉煤灰的综合利用应该影响不大。

考虑到污泥中含有较多的金属物质,不同性质的污泥,其重金属含量相差很远,污泥中的重金属主要有Cu、Cd、Cr、Mn、Bb、Hg和Zn等。污泥的重金属主要以氧化物、氢氧化物、硅酸盐、有机络合物等形式存在,其次为硫化物。[1]掺入锅炉燃煤中燃烧后,除Hg外使绝大部分重金属保留在焚烧残渣中,因此对掺烧后的飞灰进行检验,观察重金属含量是否超标很重要。

4.4对烟气排放的影响

烟气排放物会随污泥掺烧量的变化而变化,随着掺入污泥比例的增加,SO2、NOX、HCL和HF的排放浓度均有所增加。一般来说,HCL和HF的排放浓度都较低,不会对烟气的排放指标产生影响。影响为期排放的因素主要是SO2,由于掺混比例很小,不会加重尾部烟气脱硫负荷。

根据我国已经运行的掺烧污泥工程的实际经验,掺烧污泥比可达20%-30%时,焚烧产生的烟气中重金属,二噁英等指标仍能后达到国家排放标准。因此对粉尘中的汞、铬和铅等污染物应实时监测,按照相关要求进行有效处理,以满足相关环保标准的要求。[2]

5.掺烧经济性评价

5.1收益构成

XX发电厂与XX市污泥厂初步的协商为:掺烧污泥价格300元/吨。每日按照100吨计算,全年收益1095万元。

5.2运行成本构成

5.2.1掺烧污泥影响煤耗为锅炉效率降低影响与吸、送、一次风机、磨煤机综合厂用电率影响之和:0.7721+0.1755=0.9476g/kwh。按照目前平均标煤单价526元/吨计算,掺烧1吨污泥影响煤耗折金额为28.41元/吨。

5.2.2尿素按照2289元/吨,掺烧1吨污泥增加尿素成本为:0.136/50*2289=6.23元/吨。

5.2.3设备维护、检修、环境排污、煤场掺配用车费用等暂按照5元/吨计算。

综上,运行成本为28.41+6.23+5=39.64元/吨。

5.3掺烧利润

掺烧利润=收益构成-运行成本=300-39.64=260.36元/吨。每天按照100吨掺烧量计算,全年利润为266.36*100*365≈950万元。

6.试验结论及建议

6.1试验结论

经分析,每天掺烧污泥50吨,掺烧污泥后入炉煤质各项分析数据变化不大,均处于允许的煤质范围内,对入炉煤的着火、燃烧、燃尽特性影响不大,对锅炉机组的运行工况无明显影响,不会对锅炉机组的稳定运行产生影响,对锅炉效率及综合厂用电率略有影响。掺烧污泥后,对粉煤灰的综合利用影响不大,也不会对锅炉烟气的达标排放产生太大的影响。[3]

项目实施后可享受XX市污泥处理财政补贴,有较好的经济效益,且具有良好的社会效益。根据经济效益分析结果,掺烧城市污泥后,按照100吨/天计算企业的年收益为950万元。因此该项目从经济效益来讲,是完全可行的。

6.2建议

6.2.1高水分污泥晾晒时应通常会散发较严重的刺鼻气味,应注意其对厂区及周边居民生活的影响(甚至是由此带来的环境舆情问题),必要时可能需要重新制定污泥存放的方式。

6.2.2严格控制入厂污泥的水分,如果不能低于60%,则可能引起严重的设备问题;污水处理厂有时会在污泥原样中加入添加剂(如石灰、木屑等)以控制出厂污泥水分低于60%(通常污水处理厂所采用的简单物理方法不易将污泥水分降低至60%),应考虑此种情况下所含添加剂对掺烧带来的影响。确保实现有煤场防渗措施能否保证晾晒、存放高水分污泥是不发生污水泄漏、渗透问题,以免污染地下水;同时应注意可能出现的煤场地面污水淤积问题。

6.2.3在煤场掺混时应注意掺混比例,尽量将配入原煤筒仓的污泥掺混比例控制在5%以下,以防止出现单台磨煤机出力受限、出口温度过低等问题。污泥掺配比例必须在科学试验基础上确定,掺烧过程中可能出现原煤筒仓堵塞、给煤机堵塞、锅炉燃烧不良甚至发生灭火事故等风险,应在原有事故预案、处理措施等的基础上做更细致的准备工作。先用少量污泥在一台磨煤机上进行掺烧试验,若无问题,则再逐渐提高掺烧量且应采用多台磨煤机掺烧的方式。

6.2.4确保原煤筒仓进行了落煤斗防堵改造。应当注意寒冷天气下污泥黏度升高、污水结冰等问题可能带来的输运、存储、上煤等问题。

6.2.5环报许可证办理需要政府部门支持。

参考文献:

  1. 孙峰.污泥理化性质与污泥处置的环境风险[D].浙江大学.2007.

  2. 万伟泳.城市污水处理厂脱水污泥的焚烧处置[J].中国给水排水.2006.

  3. 李勇.燃煤耦合污泥发电技术介绍[J].区域治理,2018.

  4. 何洪浩,李文军,等.热力发电厂污泥掺烧技术应用[J].热力发电,2020.