重调机五计轴的故障处理

(整期优先)网络出版时间:2021-11-18
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重调机五计轴的故障处理

闵庆武

江苏阚山发电有限公司 江苏省徐州市 221166

摘要:重调机是翻车机系统重要设备,重调机五计轴代表牵整列与牵单车转换环节时,整列越过指定位置,无法进行下一步流程。通过分析根据工设备工艺特点,改进控制逻辑,从而避免该类故障的发生。

关键词:重调机;计轴;车箱;控制

重调机将整列铁路运煤车箱牵至指定处,控制程序通常是通过计轴来判断,牵整列初始时,计数复位为0,开始牵车后,计数达到4,即单节车4个轮子通过,表示刚好牵过一节车的位置,通过摘钩,进行单节分离后,并将单节牵至翻车机区域进行翻卸。若出现五计轴即代表牵整列车越过指定位,控制程序判断为故障,无法进行下一步流程。

1 控制设备基本情况

1.1控制系统

翻车机控制系统采用PLC控制,PLC对设备状态(位置)信号、选择开关、控制按钮等信息采集,通过逻辑运算,输出控制命令驱动设备。控制功能包括就地手动、集中控制、画面控制。人机界面上位机采用北京亚控KINVIEW6.52软件完成人机对话的监视、控制功能,报警、历史记录功能。图一为人机控制画面

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图一 人机控制画面

1.2计轴信号功能

在地面设置计轴接近开关确定整列车就位,当计轴数为4时,控制系统判断整列到位,由摘钩人员摘钩后按摘钩毕按钮,才可继续牵单节车。当计轴数为5时,即五计轴,则表示整列车超位置,控制程序判断为故障,无法进行下一步流程。

1.3 计轴设备

接近开关是计轴检测设备,接近开关是非接触型的物体检测装置,按工作原理分为高频振荡型、电容型、感应电桥型、永久磁铁型和霍尔型等,应用最多的是高频振荡型接近开关,约占80%。这种开关的工作原理以高频电路状态的变化为基础。当金属物体(它相当于工作机械运动部件上的触块)进入以一定频率振荡着的高频振荡器的线圈磁场时,由于金属物体内部产生涡流损耗,致使振荡电路的电阻增大,能耗增加,结果导致振荡减弱,输出发生变化,常开触点闭合,常闭触点打开。车厢轮子依次通过接近开关,接近开关信号闭合次数作为车厢位置判断依据,当计数为4时,整列车到达指定位置。

1.4重调机驱动设备

变频器是重调机驱动设备,重车调车机采用交流变频电机拖动,由于重调工作程序复杂,调速装置采用ABB公司三相交流传动系统电压源型变频器,保证了重调可靠运行。变频器灵活调速特点使重调机快慢速度切换。变频器速度设置三段调速,高速为900转/分钟,中速为600转/分钟,低速为366转/分钟。

1.5 计轴逻辑

当牵整列车时,计轴数到3时,重调机运行中速条件不满足,重调机由中速切换为低速。

当牵整列车时,计轴数到4时,重调机运行低速速条件不满足,重调机变频器停止,驱动行走装置刹车。此时,整列车就位,整列到位后摘钩人员摘钩后按摘钩毕按钮,才可继续牵单节车。

当计数到5时,牵单车条件不满足,重调机不具备运行条件,流程中断。

当牵车过程至终点,返回接车时,计数被复位清零。回到牵整列初始处,重新开始计数。


2 现状分析

在实际使用过程中,导致出现五计轴情况比较复杂,涉及整列车载重量、控制系统电源问题。出现五计轴后,如何安全处理的问题。

2.1问题一:整列车载重量过大

控制程序通过电感式接近开关检测车箱轮子,每过一个轮子计数加1,计轴达到3时,重调机开始减速,至计数达到4时,重调机停。车箱如图二所示,车箱第三、第四个车轮距离较近,减速距离过短,至计轴4时,速度未完全减下来。

整列车的车箱数不确定,当整列车过长,超过55节,整列车载重大,惯性大,由于减速距离短,计数到4时,整列车惯性,使下一节车箱轮子越过接近开关,被计数后,达到或超过5。

出现五计轴后,流程被中止,需要有经验操作人员进行特殊操作,使整列车回到指定位置,操作不当,导致不安全事件的发生。

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图二 火车车厢轮子示意图

问题二:控制系统电源不稳定

当接近开关检测到车厢轮子时,若接近开关电源不稳定,导致输出接点信号反复开合,导致计数不准确,出现计数到5以上。但实际位置未达到制定位置。

电源系统包括PLC电源、DO驱动电源、DI信号检测电源。其中DI信号304点,DO信号205点。PLC电源、DO驱动电源在盘柜内、环境相对好,敷设电缆固定。DI信号检测电源结构复杂,见图三:信号电源分配图。

由于DI数量多、信号传感器大都在环境较差的现场,信号回路环节多,就地信号电缆为移动式电缆。由于设备故障、干扰、接地、电缆绝缘差导致控制电源不稳定,严重时,系统瘫痪。画布 87

图三 信号电源分配图


2.3 问题三:摘钩不成功导致

整列到位后摘钩人员摘钩后按摘钩毕按钮,才可继续牵单节车。当摘钩操作后,车厢钩头磨合度、高度等原因影响,实际后钩未脱开,当人员按动摘钩完成按钮,执行牵单车过程中,整列车被牵动,导致五计轴信号产生。这时,牵单车条件不满足,流程被迫中止。

2.4 问题四:五计轴故障处理不当

在控制画面设有对计轴数增加和减少的特殊操作功能,按停止按钮,打调试位恢复到整列到位位置,四计轴复位,操作人员进行计数加减操作至计轴数为4时,重新开始运行。

调试位,相关重调机运行的条件、保护信号不起作用,操作人员打调试位,未及时切换到远程正常位,导致运行流程中停不下来,严重影响运行安全。

操作人员未判断整列车的位置情况而盲目进行计数加减操作,导致整列车实际位置不符合要求,导致不安全事件的发生,如:重调机落臂时与车厢碰撞。

3控制程序改进

3.1计轴控制功能完善

使减速距离延长,让重调机提前进行减速,根据车箱四个轮子的结构可以看出,设想在第2、第3轮子中间合适位置开始减速,接近第4轮子时,速度完全减下来。

原程序中,有三计轴、四计轴、五计轴逻辑。对控制程序进行修改,增加二计轴变量,设定二计轴产生后,经延时,作为重调机减速条件。

经现场反复实验,将二计轴产生5秒后作为重调机减速条件,整列车实现提前减速,四计轴后,重调机开始停止,完全停下来,未出现五计轴情况。

维持重调机变频器现有设置不变,若仍出现五计轴,可通过设定变频器参数进行微调,其中,变频器中速、减速时间调整,作为后续手段。

3.2 控制系统电源改进

从DI信号检测电源结构分析,分配到重调机、翻车机、迁车台、空调机各控制单元信号电源,重调机、翻车机、迁车台、空调机信号电源进行二次分配,在端子排去各子配电柜、就地接线箱、操作台、就地操作盘等加装分路带灯保险端子。目的是就地信号回路故障接地等产生时,分路保险过流烧坏,不会引起整个信号检测电源接地,最大限度保护电源正常供应。同时。分路保险烧坏后,相应保险端子指示灯亮,便于查找故障区域,缩小检查范围。

计轴数运算逻辑中,增加重调机行走中即变频器运行时,接近开关信号跳变进行累计作为计轴数。

实际运行中,增加变频器运行信号,有效规避电源波动对计轴数产生影响。

3.3 五计轴故障处理

通过技术手段,防止操作人员误操作,规范进行特殊操作。取消达到调试位进行操作,在程序中,上位机画面组态软件中,对计轴数增加或减少按钮时,增加画面密码操作权限,由具备相应权限人到场,方可操作。

具备相应操作权限后,通过操作台集中控制方式下,按动组合键(重调机送电+接车),将整列车回到指定位置。

3结语

通过以上改进,对重调机五计轴故障产生原因进行分析,通过程序优化改进,消除了重调机载重量大及控制电源波动造成重调机五计轴故障,使重调机对整列车载重量自适应能力增强,改善系统可靠性、安全性,提高重调机流程线效率,减少操作人员的劳动强度。

(作者单位:江苏阚山发电有限公司)

参考文献

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[1]杨长为. 新(余)钢C型翻车机电气故障分析及处理[C]// 全国烧结球团信息网. 全国烧结球团信息网, 2012.

[1]王霄, 高晓渤. 翻车机控制系统的设计及应用研究[J]. 自动化仪表, 2010(08):52-54.


作者姓名:闵庆武

性别:男

出生年月:1967.6

籍贯:江苏徐州

单位名称:(江苏省徐州市江苏阚山发电有限公司)221166

学历/职称:本科 高级工程师

研究方向:生产过程控制技术