xx电站1号机组轴线分析处理关键思路分析

(整期优先)网络出版时间:2022-03-28
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xx 电站 1号机组轴线分析处理关键思路分析

王长辉 白鹏 马金才 巩颖攀 顾文海

国网新源控股有限公司检修分公司 吉林分部 132011

摘要:本文针对机组轴线分析的重要性展开分析,结合机组轴线出现摆度的具体原因,通过研究做好准备工作、调整最大摆度参数、磨削绝缘垫、装回绝缘垫等内容,其目的在于及时修正错误参数,对于延长XX电站1号机组使用年限有着积极的意义。

关键词:机组轴线摆度参数;绝缘垫

xx电站位于浑江干流中下游,距上游桓xx电站44km,距下游xx电站35.6km。坝址以上控制流域面积12506平方公里,多年平均入库流量179.3立方米/秒。总库容1.23亿立方米,调节库容0.18亿立方米,为日调节水库。在xx电站1号机组运行问题,出现了轴线摆度问题,整理此故障处理经验,可以提高1号机组运行稳定性,延长机组的使用寿命。

1机组轴线分析的重要性

在1号机组常规运行中,轴线运行质量也将直接影响到机组的运行工况和机组使用年限。如果机组轴线出现了摆度问题,那么此时机组的瓦温会出现异常增长,而且结构振动也会发生较大波动,如果异常问题无法得到及时处理,那么此时也会导致烧瓦或者零件碰撞问题,从而干扰到机组正常运动。而且在机组安装与检修活动中,进行轴线检查也属于非常重要的工作内容,同时该工作也是非常繁琐的工作内容,如果顺利时可能在几天内完成处理,如果不顺利的情况下也会达到一个月以上。由此可见,在机组运行过程中,及时做好轴线分析处理工作,能够不断提升结构安装质量,同时也可以不断加快机组检修进度,将异常问题带来影响控制在合理范围内,这对于延长机组使用寿命有着积极的意义。

2机组轴线出现摆度的具体原因

总结应用经验可以得知,机组轴线在运行时出现摆度问题的常见原因如下:第一,带袋机组的镜板与机组轴线没有保持垂直,在夹角的不断影响下,造成机组轴线摆度部数值不断增大的情况。第二,机组中镜板的工作面存在不平整的情况,如镜板表面存在凹凸不平、表面存留污渍等,从而加快结构磨损速度,导致结构摆度问题。第三,推力头与轴配合过程中,出现了松动的问题,使得结构在受到较大应力时,容易出现错位移动问题,从而造成了摆度问题。第四,联轴法兰面与轴存在垂直度不足的问题,这样也使得结构在应用中,磨损量不断增多,从而导致结构出现摆度问题。第五,卡环厚薄不均匀,在机组长期运行负荷下,也会导致偏差问题的出现,从而影响到机组运行状态的稳定性。第六,轴因自身变形产生折弯(自然失效不完全产生的应力变形;运输、吊装过程中产生的变形),进而造成机组轴线摆度问题。

3机组轴线摆度问题处理过程

3.1做好准备工作

在对机组轴线摆度问题进行处理时,首要任务便是做好准备工作,具体内容如下:第一,提前准备好问题检修时的专业工具、替补材料、检修工作台等。目前在应用中,使用较多的工作台类型为木质工作台,工作台上也会铺设上一层厚玻璃,期间也需要做好工作台参数调整,以满足轴线摆度要求。第二,做好磨块筛选工作,结合以往应用经验,多使用15cm×6cm×2cm 的铁块(表面保持平滑)来作为磨块,同时利用80-100目的纱布对其进行包裹,搭配着毛巾、细小毛刷、千分尺等工具,来确保磨块筛选结果的合理性。第三,对于磨削方向进行确定,根据所获取的计算结果,来对最大的摆度方向进行确定,同时也需要对机组最大的磨削点进行确定,为后续作业活动的推进奠定基础。第四,根据已有情况对于最大点位置对应的需磨削量进行计算,通常情况下该数值会控制在最大磨削量1/3~1/2,以满足后续的应用需求。

3.2调整最大摆度参数

进入到最大摆度参数的调整环节后,应注意以下内容:第一,提前将双层垫上部两个半绝缘垫取出,而且也需要在每个螺孔位置处提前刻好编号,该编号需要和盘车编号保持一致,适当提高编号雕刻深度,避免磨削时出现磨损的问题。第二,基于已知的最大摆度方向,需要沿着最大摆度点来绘制直径线,完成绘制后将这些直线绘制成五等分,并且在每一个等分点位置,都需要绘制相应的垂直线,以便于后续分析工作的顺利推进[1]。第三,对于磨削次数进行确定,一般情况下参考标准为磨损50次(一个来回算一次),绝缘垫厚度会缩减0.02mm,而最大摆度的1/3也会作为最多磨削次数参考。第四,对于已经获得的最大磨削次数,会将其除以4,所得到的次数也会遵循每层递减的情况进行整理,以便于数据分析工作的快速推进。

3.3磨削绝缘垫

完成上述工作内容后,进入磨削绝缘垫阶段,此过程中需注意以下几点:第一,利用砂纸对铁块进行顺利包裹,然后从第一区域对多余参数开始磨削,在此过程中也需要注意以下几点:①所建立的磨削区数量应控制在5个及以上;②每一次的磨削工作,尽量安排同一人进行操作,期间也需要做好绝缘垫固定工作,提高磨削过程的均匀度;③在砂纸更换频度上也需要做好一致性处理,如操作30-50次后需要更换一次砂纸,以满足相应的使用要求;④如果磨损时产生的粉末较多,那么此时也需要利用毛刷及时进行清扫,尤其是绝缘垫,也需要做好绝缘垫正反面的清扫工作,修正机组轴线参数。第二,等待绝缘垫完成摩擦工作后,也会使用“推力瓦+砂纸包裹”的方法进行处理,从而提高磨削后整个绝缘垫的平整度。第三,利用毛巾擦掉绝缘垫上的粉末,为了提高擦拭结果的洁净度,会在毛巾上施撒95%以上的酒精,提高清洗结果的洁净度

[2]

3.4装回绝缘垫

完成上述工作内容后,进入到装回绝缘垫环节,在具体实践中也需注意以下几点:第一,严格遵守相应要求展开作业,避免错位、装反等问题,以提高作业结果的可靠性。第二,做好各个节点质量的监督管理,确保各环节作业质量后再展开下一操作环节,完成所有工作内容后,进入到盘车处理环节。第三,对于修正后的应用数据进行整理,绘制相应的使用曲线,根据曲线查看轴线处理质量,若不满足要求仍需继续处理,以提高处理质量的合规性[3]

结束语

综上所述,受到各类因素影响,水电站机组轴线容易一些应用类问题,威胁到机组安全性。通过采取恰当措施来对轴线摆度问题进行处理,对于延长机组使用寿命有着积极的意义。

参考文献

[1]侯胜凯,仇一凡,孙玉亮.乌东德水电站机组轴线结构调整与分析[J].人民黄河,2021,43(S1):257-259.

[2]雷战.三板溪水电厂3号机组轴线测量与调整[J].小水电,2020(03):58-60+64.

[3]曹永闯,罗胤,靳国云,杨恒乐,秦连乐.大型抽水蓄能机组大轴折线分析及处理[J].水电与抽水蓄能,2020,6(02):67-70.