含硫污水屏蔽泵的故障分析及改进

(整期优先)网络出版时间:2022-05-09
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含硫污水屏蔽泵的故障分析及改进

黄明奎

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 四川达州 635000

摘要:屏蔽泵是企业生产重要设备,含硫污水腐蚀性较强,为保证输送污水过程中,不出现泄露情况,通常选用屏蔽泵运输。为保证屏蔽泵稳定运行,本文以屏蔽泵结构概述为切入点,简单阐述了屏蔽泵故障情况及原因,以此为基础,结合屏蔽泵设计缺陷、屏蔽套开裂、操作不足等问题,提出屏蔽泵改进措施,从而为相关工作者提供参考。

关键词:屏蔽泵;含硫污水;故障分析;改进

前言:

普通离心泵驱动是利用联轴器将电动轴与叶轮轴连接,使得电动机与叶轮共同旋转工作,屏蔽泵则是无密封泵,驱动电机与泵均被密封在充满压力容器内,压力容器是静密封,由电线组提供旋转磁场,驱动电子,能够做到无泄漏。因此,环保要求提高下,屏蔽泵可用于含硫污水输送,其具有重量轻、体积小、可靠性高的特点,应用广泛。

1 屏蔽泵结构概述

屏蔽泵是由推力盘、轴套、轴承、叶轮、泵体、转子、定子及屏蔽套构成,某企业利用屏蔽泵输送含硫污水,型号是F62-416H4BM,电机定子组件内表面、转子组外表面安装耐腐蚀、非磁性金属薄板,制作成屏蔽套能够将介质隔离。该设备能够将加氢装置分馏塔顶回流罐内的硫化氢污水送出装置,污水介质是氯离子、氨氮、硫化物、铁离子等杂质,硫化物浓度约为1000mg/L,介质输送温度40℃,设备如果出现故障,无法及时输送含硫污水,会降低成分馏塔吹气量,导致产品质量不合格,进而对正常生产造成影响。

2 屏蔽泵故障分析

2019年3月5日,某嘉庆班组反应屏蔽泵运行自停,现场再次启动屏蔽泵,观TRG发现指针处于绿色区域,运行许久后仍然自停,切换使用其他屏蔽泵,该屏蔽泵等待检查。3月10日尝试开启屏蔽泵,发现屏蔽泵仍然自停,联系电修监测,泵电流值超过110A,泵额定电流却仅是17A,判断屏蔽泵难以长期运行,故障原因分析如下。

2.1设计缺陷

屏蔽泵设计逆向循环线,是自泵体流出后能够返回值本体泵入口过滤器前,泵输送机制是含硫污水,介质可能受到轴承摩擦、电机热量作用影响,提高液体温度,采取反馈至入口叶轮侧,可能会汽蚀叶轮,汽液夹带循环液会将润滑效果、冷却效果降低,提高泵体自身温度,经过长期运行后,会缩短使用轴承寿命,损害设备本体。

2.2屏蔽套开裂

屏蔽泵石墨轴承良好,转子屏蔽套却损坏开裂,转子屏蔽套能够隔离转子钢片与输送介质接触,泵主轴材料是304不锈钢,轴上转子材料是矽钢片,两端压板材料是304不锈钢,外侧屏蔽套是316不锈钢材料,矽钢片与屏蔽套两端压板使用焊接密封,属于异种钢焊接。而泵输送介质是含硫污水,含硫化氢浓度高,断裂部位无显著减薄情况,分析屏蔽套不锈钢焊接口,受到含硫污水的长期影响,产生腐蚀开裂情况。通过对含硫污水分析,硫化物浓度显著增高,最大值是正常值5倍,表明硫化氢腐蚀和屏蔽套开裂存在直接关联。

2.3操作不足

屏蔽泵故障还和生产操作有关,正确操作能够减少发生故障几率,屏蔽泵故障是由于汽蚀引发,造成汽蚀原因在于储罐备压低,或是过滤器堵塞,巡检未能及时发现压力表变化,导致氯硅烷液体不足,无法冷却定子屏蔽套、轴承等。而屏蔽碰产生故障后,会出现泵体震动、声音异常、压力波动、温度升高等情况,要求巡检人员认真负责,及时发现异常,一旦大意则会造成屏蔽泵故障,短时间内即可损坏完好轴承。所以,屏蔽泵故障和人员操作也具有一定联系,日常操作、巡检也要认真负责,可及时察觉屏蔽泵运行的异常情况,正确处理。

3 屏蔽泵改进措施

3.1增加诱导轮

屏蔽泵出现汽蚀情况,可通过增加诱导轮的方式,提高汽蚀性能,主要是由于诱导轮自身抗汽蚀性能良好,产生扬程能够降低泵汽蚀余量。离心叶轮前增设等螺距诱导轮、圆柱形诱导轮,诱导轮有2片叶片,轮毂直径50mm,轮缘直径120mm,叶片安放角15°,转速2800r/min,稳定泵流量110m³/h。诱导轮加装后汽蚀性能分析,轮缘出口圆周速度:

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其中,u是轮缘出口圆周速度;D是轮缘直径;n是转速。圆周速度经计算式17.584m/s,诱导轮流量是115.5m³/h,诱导轮扬程是0.512~1.281m,相比未加装诱导轮前,汽蚀余量减少20.5~51.2%。通过计算可知,泵吸入口安装诱导轮,有效提高泵抗汽蚀能力。

3.2屏蔽泵选型

屏蔽泵输送含硫污水,物料存在污染性,可使用泥浆型屏蔽泵,能利用某些方式,持续向转子腔输出清洁介质补液,不仅能够避免主泵颗粒介质输入主泵转子腔,将滑动轴承损坏,即便堵塞过滤器,产生汽蚀情况,也仅会损坏叶轮,不会由于轴套、轴承缺液损坏。屏蔽泵易发生故障,可增设电路保护器、空转保护装置,流量一旦大幅度降低,过滤器如果汽蚀或堵塞,将会切断电流,停转电机,以免发生故障。并且,还要定期将屏蔽泵切换,清洗、检查入口过滤器,屏蔽泵输送介质洁净度不足,需保证过滤器能够及时过滤掉杂质,以免损坏轴承、屏蔽套。同时,屏蔽泵运行下,还要安装TRG表监控,将其安装于电机附近,能够监控屏蔽泵轴承磨损、轴向窜量、电机转向等。该表有指针,分为黄、绿、红,能够借此判断设备运行正常性,保证及时确定屏蔽正故障,以免损坏设备。

3.3优化生产操作

屏蔽泵故障几率和使用生产关系大,合理维护、使用能够降低故障发生。可从以下出发:①泵前过滤器经常出现堵塞,构建定期过滤器清理机制,停工大修初期或投产初期,管道较脏,焊渣、铁锈等杂质可能堵塞滤网,应缩短过滤网清理周期;②启动屏蔽泵稳定15min运行不离场,修新泵阶段,每30min检查1次,保证可及时发现屏蔽泵运行异常情况,做好正确处理工作;③人员须在流量允许范围中操作,不能超过极限操作范围,小流量泵运行中,叶轮加压未能排除输送介质,逐渐提高温度,导致介质汽化,滑动轴承组件温度迅速上升,磨损部件,造成破碎;④人员需减少停止、启动操作次数,以免屏蔽泵频换切换,设备启停瞬间,设备各零件由于受力不均,出现严重摩擦,零部件疲劳运转,难以达到良好效果;⑤构建屏蔽泵记录故障机制,人员故障记录时,需要将表现情况详细填写,记录拆卸泵后的损坏情况、故障原因等,以免再次出现相同故障。

总结:综上所述,含硫污水输送中,屏蔽泵具有无泄漏特点,能够避免输送物料时出现漏、滴、冒、跑等问题,是企业生产重要设备。但是,屏蔽泵运输中,可能受到各种因素影响出现故障,需结合实际情况,通过增加诱导轮、屏蔽泵选型、优化生产操作的方式,降低屏蔽泵故障几率,保证装置能够稳定、安全的运行。

参考文献

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