汽轮机轴瓦振动分析及处理

(整期优先)网络出版时间:2022-07-21
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汽轮机轴瓦振动分析及处理

陈浩

大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂,北京100041

摘要:本文通过对某热电厂3号汽轮机组6#振动问题的研究,采取了调整轴瓦间隙、杨度,改变下瓦垫片调整载荷,并修刮下瓦形成楔形油馕的措施,完成了3号汽轮机平稳运行,并对后续解决6#轴瓦振动过大问题提出建议。

关键词:汽轮机;振动;轴承

0 引言

某热电厂3号汽轮机组为哈尔滨汽轮机厂首台LNCB型机组,投产以来多次发生由于轴承负荷分配不合理、机组膨胀不畅、SSS离合器激振、高中压进汽不匹配等问题导致的机组启动或运行异常,虽然经过大修的处理,但仍未能从根本上彻底一次根除。3号机6瓦在2015年6月的首次机组大修前存在轴振异常,大修中更换了新瓦,并重新进行了负荷调整,振动趋于正常,但自2016年10月乌金磨损及瓦温突变的问题相继而来。6瓦处在轴系末端,鞭梢效应明显。最近的几次轴瓦调整,出现一个明显的问题,轴承负载调整小时会导致轴瓦轴振异常、稳定性差,轴承负载调整大时会导致乌金碾压堆积,达到一定程度时轴承温度异常升高、振动异常而被迫停机。2016年10月后检查轴瓦发现6瓦轴颈磨损比较严重,在盘车和低转速未形成油膜的条件下容易造成乌金磨损,2016年10.28停机过程中的问题非常突出。

图1 某热电厂3号汽轮机组轴系布置图

1 轴瓦振动原因分析

某热电厂3号汽轮发电机组是哈汽集团为匹配GE公司两台9FB燃气轮机而设计生产的国内首台LNCB型机组。机组投产以后3号机6#轴承发生多次振动过大及烧瓦事故,通过对6#轴承多次检修分析得出轴瓦振动主要原因有以下几点:

1)3号汽轮机组轴承载荷设计值与实际工况下载荷分配存在较大偏差,高中压进气不匹配造成载荷分布不平衡引起振动;

2)3号汽轮机组6#轴承处于机组远端,轴径较细轴瓦较小,支座与轴瓦刚度不足,机组产生振动时容易造成6#轴瓦处振动过大。

3)6#轴瓦与轴径接触面积较小,压力油量小且流动快,造成油膜较难形成及轴瓦温度冷却不足。

2 轴瓦振动处理措施

综合讨论分析,对3号汽轮机组停机,检查3号机6瓦,间断盘车,揭上瓦瓦盖,揭上瓦上瓦乌金未见磨损,称重得实际载荷应为2130kg。取出下瓦,观察下瓦磨痕,发现轴径晃动不正,结合以往出现问题,主要采取以下措施进行处理。

图2 汽轮机6#轴承下瓦

2.1调整6#轴瓦载荷及瓦口间隙

通过改变6#轴瓦垫片改变6#轴瓦负荷,并调整轴瓦间隙确保轴瓦位置准确。垫片调整后载荷由原载荷2130kg调整为3760kg,且瓦口间隙调整至0.27-0.31mm的标准范围内。修刮垫铁,增加垫铁处接触面积。调整各轴承标高,确保各轴承间的杨度曲线平滑,通过多次实验分析,选定5#轴瓦与6#轴瓦之间的杨度为1.55mm。

2.2修刮下瓦形成楔形油馕

针对下瓦存油量不足,采取对下瓦乌金修刮形成油馕,确保油量增加使油膜稳定进而减小油膜激荡。油馕从下瓦两侧修刮至62.5º,深度从上至下0.3mm-0.06mm逐渐平滑过渡。并增加上瓦紧力,减小上瓦间隙。处理完成后,启机运行平稳顺利。

图3 楔形油馕示意图

3 总结

通过对多次6#轴瓦振动分析,采取了调整轴瓦间隙、扬度,改变下瓦垫片调整载荷,并修刮下瓦形成楔形油馕的措施,完成了对6#轴瓦振动问题的处理,启机平稳顺利,运行良好,但6#轴瓦振动问题并未根本解决,后续建议通过更换刚度更大的支座与轴瓦,并更换大瓦,增加接触面积来处理。

4 参考文献

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