630MW汽轮发电机汇水管绝缘低问题与处理分析

(整期优先)网络出版时间:2023-01-09
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630MW汽轮发电机汇水管绝缘低问题与处理分析

雷晖斌

大唐华银攸县能源有限公司,湖南攸县,412300

摘要:汽轮发电机定子冷却水汇水管正常情况下为一点接地,且对地电阻必须大于30kΩ。发电机在进行定子绕组绝缘电阻试验、耐压试验前,必须测试定子冷却水汇水管绝缘合格才能进行,可见汇水管绝缘测试是一项重要的基本工作。本文从发电机汇水管的结构,分析常见的汇水管绝缘故障,并根据实际案例,对汇水管绝缘低的原因与处理进行探讨分析。

关键词:汽轮发电机;汇水管;绝缘低;处理方法

前言:本文主要介绍了大型汽轮发电机在汇水管结构,以及在汇水管绝缘测试中常遇到的一些问题,如发电机汇水管绝缘电阻低或金属性接地的问题、测温元件绝缘性能不良的问题等,并对这些问题进行具体分析和提出现场处理方法。

一、发电机汇水管结构介绍

大型汽轮发电机定子冷却水系统,一路由励端进水母管自汇水管顶部进水,流经定子绕组后,自汽端汇水管顶部出水;另一路由励端汇水管顶部进水,通过出线盒的六只瓷套端子到出线盒的小汇水管,最后汽端汇水管与小汇水管的水汇合后流回发电机定子冷却水箱。为了达到排水与排污要求,各汇水管还设置排污管。其次,定子绕组出水水温的测温元件均直接固定在汽端汇水管上,每个测温元件的引线通过外接导线接至测温接线板上。外接导线由里到外由导线、聚四氟乙烯绝缘护套、屏蔽网、漆管组成,测温元件的外接导线缠绕在已包绝缘材料的汇水管上,并用玻璃丝带绑扎固定。

定子水内冷汽轮发电机内水质要求在国标 GB /T7064《透平型同步电机的技术要求》中有明确规定:水质透明纯净,20℃时的导电率:0.5~1.5us/ cm,pH 值7~8,硬度<2。当温度在10℃~30℃范围内,定子绕组绝缘值R60/R15(吸收比)之值应不小于1.3,对于630MW机组应测量其极化指数,且不应小于2.0。其中,测量汇水管总的对地绝缘电阻值通常应达到30kΩ以上。

汽轮发电机汇水管结构

二、汇水管绝缘故障的常见因素与处理

一般情况下,导致绝缘异常的因素涉及到这几点:1.安装没有满足图纸要求,未利用绝缘垫片,而采取金属垫片,所以在这样的状况下,即便解开接地线,对地绝缘均是零。解决方法:根据图纸进行安装,针对固定螺栓位置,有效采取绝缘垫片。2.对于PTFE,其有着偏短情况、有着残缺,解决方法:对其进行更换处理。3.测温元件绝缘低。其设置于汇水管上,所以绝缘低也将导致汇水管绝缘难以提高。检查绝缘不高的因素,通常是线路磨损,导致金属接触。4.湿度大引起绝缘低。解决方法:通过对热风机的使用,对排污法兰开展干燥操作。5.法兰面受热,进而导致绝缘件被损。部分电厂在管道焊接时,先对法兰进行安装,之后在其上直接开展焊接,将引起绝缘件受热被损[2]。解决方法:对被损绝缘件进行更换处理。6.认真检查法兰表面,判断有没有开展刷漆处理。若有,则要把漆清理干净。7.绝缘件出现脏污,进而导致绝缘低。解决方法:根据安装图纸标准,对绝缘组件开展拆检处理。

三、实例分析

某火力发电厂2号汽轮发电机型号为QFSN-630-2YHG,定子绕组水内冷、转子绕组氢冷。2022年11月29号,对发电机定子绕组测量绝缘时,发现汇水对地绝缘在0.78千欧左右(合格值是大于30千欧)。

(一)原因分析

1.现场逐一排查。怀疑绝缘垫出现破损,把冷水撤出。更换绝缘垫,把定冷水通入电机,水质达标之后,测量汇水管绝缘还是在0.78千欧上下,随后把定冷水撤出。怀疑螺杆和机身绝缘不佳,对法兰螺丝进行拆除处理,通过绝缘垫垫起,测量汇水管绝缘还是在0.78千欧上下,由此得出结论:冷却水管不存在异常。在人孔门开启的基础上,对接头与绝缘开展全面检查。得知存在放电碳化的情况,认为夹件和母管之间绝缘被损坏。图2所示为夹件碳化。

图2 碳化夹件

2.致使绝缘低的因素。第一,若对地绝缘是0,应对测温元件进行查看,可以看出14及48号元件一直和汇水管保持连接,在对其进行拆开之后,绝缘并没有出现异常,这就表示这两个元件出现了损坏情况,会导致绝缘电阻变小,这是其绝缘低的重要因素。第二,若是夹件碳化因素,应对螺栓进行全面检查,确保其表面包缠绝缘,若是该绝缘被破坏,将和汇水管进行连接,如果其接地不良,将形成悬浮电位,进一步导致间歇放电,这会产生热效应,促使介质表面温度逐渐上升,导致绝缘老化问题,从而快速完成放电。另一方面,电晕形成的辉光放电,会形成有着电性的离子,对气隙壁进行碰撞,导致电晕腐蚀问题,从而影响绝缘强度,产生接近碳化的电腐蚀问题。根据以上分析,应通过现场试验方式开展验证。具体如下所示:对汇水管接地进行断开处理,把中性点对地断开,并基于出口部位短接,利用定子冷却水,基于发电机出口部位加压,再将所有光源关闭,在人孔门部位进行观察,借助红外测温仪进行判断,如果故障点产生蓝色光源,就表示存在电晕问题,形成了电晕放电现象,如果借助红外测温后,看到局部过热现象,就表示有局部放电问题。利用试验能够找到故障点的电晕问题。在这一过程中,局部过热还有可能是由于汇水管接地不佳导致的,形成高电位,在运行过程中会对绝缘效果不好的夹件压板开展间接性放电,长时间影响下,会导致该夹件逐渐碳化。

(二)处理措施

对受损测温元件进行更换;针对碳化夹件,打开其锁栓并拆除夹件,对绝缘偏热位置进行打磨,更换夹件。处理后再次测量汇水管对地绝缘值,达到规程标准。

四、结语

为确保定子冷却水系统的各汇水管的对地绝缘,发电机制造厂从机内的汇水管固定、测温元件的绝缘都采取了多种举措。但近年来,由于制造工艺与运维管理等因素,大型汽轮发电机频繁发生汇水管绝缘不佳问题。因此,探究汇水管故障种类与因素,并给出有关的防范举措,对保证汽轮发电机正常运行存在较大意义。

参考文献:

[1]何信林,雷阳,兰昊.发电机汇水管绝缘异常原因分析及处理措施[J].电工技术,2022,(21):144-145+148.

[2]徐波,邱学智.330MW发电机端部汇水管绝缘低问题的处理[J].湖南电力,2021,(01):54-55.