提高水泥熟练强度的主要措施

(整期优先)网络出版时间:2023-07-19
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提高水泥熟练强度的主要措施

张治栋

新疆圣雄能源股份有限公司水泥厂

摘要:近年来,我公司水泥熟料强度一直偏低,3d抗压强度28.5MPa,28d抗压强度52.0MPa。为提高熟料强度,我公司从原燃材料质量改进、熟料生产过程质量控制、配料方案及工艺操作调整等方面进行了优化,取得了较好效果。

关键词:提高;水泥熟练强度;主要措施

1原材料分析

T公司进厂石灰石比LX公司石灰石的CaO含量平均低3.0%左右,MgO含量平均高4.1%左右,R2O含量高0.7%;从表3,4进厂白砂分析可知:HT公司进厂白砂的w(SiO2)比LX公司平均低7.0%左右,R2O含量平均高约0.80%,Fe2O3、Al2O3含量基本持平;从表5、6进厂铁矿石分析可知:HT公司的进厂铁矿石(阿克陶)的Fe2O3比LX平均低3.1%左右,MgO含量平均高0.8%左右,R2O含量平均高约0.35%。综合表1~6看出,HT公司生料配料石灰石、白砂及铁矿石三种材料的有效成分含量均低于LX公司,且各配料原材料中的有害成分R2O含量远远高出LX公司。由此可见,原材料中的有害成分是影响熟料强度的主要因素。

2改进原燃材料质量

2.1提高原煤质量

(1)原煤现状。我公司原煤为第三方供应,供应商为了降低原煤成本,同时又能满足我公司原煤使用要求,将多个矿点的不同原煤(烟煤、无烟煤、煤泥等)选配在一起供货,造成煤粉出现分级燃烧情况。分级燃烧,即不同煤种因燃烧速度、燃尽时间不同,不能同时燃尽,从而导致窑头火焰比较分散,火焰长,火力不强,有时会造成后燃烧,窑头煤、窑尾煤比例不易协调。水泥熟料松散不致密,频繁出现黄芯料,烧失量和需水量偏高,强度偏低。(2)改进措施。为改变燃料品质,稳定熟料煅烧,公司决定改进原煤的采购方式,由第三方供应变为原矿直供。经多次实地考察和取样分析,最终确定了三个矿点作为公司的原煤供应点。公司将不同原煤单独堆放,根据煤质情况单独或搭配使用。采购方式调整前后,调整采购方式后,原煤的挥发分和发热量均大幅提高。(3)改进效果。生产实际显示,在煤粉细度保持不变的情况下,煤质提高后,煤粉燃烧速度变快,窑头火焰更加明亮且火力集中,二、三次风温明显提高且稳定,更利于熟料的煅烧。从熟料外观看,杜绝了黄芯料的频繁出现,熟料致密且晶体均匀。

2.2提高石灰石质量

我公司有两座石灰石矿山,其中,A矿山石灰石品位较高,但其属于凹陷开采,受开采面及天气影响较大;B矿山石灰石品位较低且易磨性较差。A矿山石灰石含土量较大,易堵石灰石库,石灰石质量波动较大,生料配料波动也较为明显;B矿山石灰石品位虽低,但几乎不含土,为稳定生料质量和熟料煅烧创造了有利条件。因此,我公司决定对两座矿山的石灰石进行搭配使用,确保石灰石满足CaO≥48%、MgO<2.5%含量的配料要求。将两座矿山的石灰石在入仓胶带上混合后,入石灰石预均化场均化。通过合理搭配石灰石,出磨生料合格率大幅提高。

3调整工艺操作

3.1加强水泥配料管理

(1)提高水泥配料站皮带秤计量准确性和稳定性。具体做法与上述“提高生料配料站皮带秤计量准确性和稳定性”做法相同。(2)使用钙硫仪检验水泥CaO,及时发现计量秤的波动或堵料。使用钙硫仪每小时检验一次出磨水泥CaO,当CaO的波动超过目标值±2.0时,要检查计量秤的准确性或是否堵料,熟料和石灰石秤堵料会造成CaO偏低,其他混合材秤堵料会造成CaO偏高。(3)日常通过观察熟料外观质量和w(f-CaO)、w(C3S)等变化,熟料和出磨水泥1d抗压强度变化,及时调整水泥混合材掺量。经常进行熟料1d和3d抗压强度回归分析、出磨水泥1d和3d抗压强度回归分析,找出熟料1d抗压强度与3d抗压强度的相关关系和出磨水泥1d抗压强度的内控值,便于更好的控制水泥3d和28d抗压强度。

3.2提高入窑生料成分稳定性

(1)在改善进厂石灰石质量的基础上,稳定其他校正原料;在进厂原材料成分标准偏差、粒度和水分符合控制要求的前提下,保证合理的原材料库存量,设置最低库存量;对进厂原材料采购部门和供应商进行考核;控制原材料合格率,保证原材料符合标准偏差,合理搭配使用标准偏差较大的物料。(2)按质量管理规程要求,定期对车间配料计量秤进行校验,保证计量秤的准确性,以提高出磨生料合格率,稳定入窑生料成分和喂料量,减少对熟料质量的影响。(3)生料库始终保持>25m的高库位,同时,对生料库顶、库底的斜槽,每天进行一次常规检查,每周进行一次详细检查,加强维护,保证其畅通,从而保证生料均化库的均化效果。(4)提高配料预见性,如原煤换堆时,煤质易发生变化,应及时取样分析;提前调整出磨生料指标,减少熟料率值的波动。

3.3规范水泥品种或强度等级转换

一条生产线生产两个以上品种或强度等级水泥时,品种或强度等级转换对出厂水泥强度稳定性影响较大。为减少其影响,我公司对磨机粉磨转换、包装转换和水泥圆库更换品种或强度等级,制定了详细的规定。(1)磨机粉磨更换品种或强度等级。由低强度等级转为高强度等级水泥,中控调整配料方案洗磨40min(经试验确定的)后,将水泥转入所改高强度等级水泥库。由高强度等级转为低强度等级水泥,中控调整配料方案后,立即将水泥转入所改低强度等级水泥库。(2)包装转包更换品种或强度等级。由低强度等级转为高强度等级水泥,将输送设备全部走空,包装仓包空,放高强度等级水泥10min洗仓(洗仓水泥按低强度等级水泥包装)后,继续放高强度等级水泥,改换高强度等级水泥袋包装出厂。由高强度等级转为低强度等级水泥,将输送设备全部走空,包装仓包空后,放低强度等级水泥开始改换低强度等级水泥袋包装出厂。(3)水泥圆库更换品种或强度等级。由低强度等级转为高强度等级水泥,必须将圆库内水泥全部清空。由高强度等级转为低强度等级水泥,可将圆库内水泥全部清空,也可将圆库内水泥全部放空后直接改装低强度等级水泥。我公司两条粉磨和包装是完全分开的生产线,所以将二线的粉磨和包装定为生产P·O42.5水泥,一线以生产P·C32.5R水泥为主,少量补充生产P·O42.5散装水泥。这样也减少了水泥粉磨和包装更换品种或强度等级的概率,减小了出厂水泥强度的波动。

3.4调整窑头、窑尾的用煤量

在确保入窑煤粉质量稳定的基础上,合理调整窑头、窑尾用煤量。熟料致密度较差时,公司曾采取过增加窑头喂煤量的措施,但效果不佳,导致窑尾无法加煤,窑头、窑尾用煤比例失调。同时,窑头用煤量大造成窑前温度高,窑主电动机电流偏高,>1100A(正常900~1000A),限制了窑产量,熟料中也出现了大量的黄芯料。针对此问题,公司及时调整,在投料量及系统拉风不变的情况下,逐步减少窑头煤用量,观察窑尾煤的变化。运行实际显示,将窑头、窑尾煤比例稳定在4∶6,可满足工艺要求。

4结论

通过采取稳定熟料强度、加强水泥配料管理、规范水泥品种转换和建立执行《过程质量指标严重波动预警制度》等措施之后,出厂水泥强度稳定性可得到明显改善,用户满意度提高,企业质量成本也可得到控制。

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