简介:[摘要] 某壳体为焊接组合件其主要材料为不锈钢,主要由三种零部组件焊接组成。工件长456mm,最大直径290mm.工件中间连接部位单边壁厚仅为1.5mm,在车削加工时,由于工件本身壁薄过大过长以及装夹刚性较差,在车削加工过程种,加工难度较大,生产效率较低。本文通过合理选择刀具及车削三要素等注意要点,制定标准作业指导书,设计制作专用开口卡规解决加工测量难题。有效提高了加工质量和加工效率。
简介:【摘要】气体绝缘金属封闭开关设备(简称GIS)是将断路器、隔离开关、接地开关、母线、互感器、避雷器等主要元件均装入密封的金属容器内,内充绝缘气体作为绝缘和灭弧介质。550-1100kV断路器是西安西电开关电气有限公司超高压产品的核心组件,其断路器壳体的制造是最关键的环节之一。2017年以来,用户对壳体A/B类焊缝,除常规X射线探伤要求外,增加了超声波检测二级合格的要求。随着客户质量要求的提高,这就需要不断地提升断路器壳体焊缝质量,为了更好地兼顾到壳体的高效率生产,需要在焊接工艺上进行改进,提高其生产效率。通过自动MIG焊单面焊双面成型工艺在550-1100kV断路器壳体主筒环缝中研究与应用,将550-1100KV断路器壳体主筒环缝X射线、超声波探伤一次交检合格率由80%提升到95%以上,每年降低生产成本20万元以上,提高生产效率40%以上。
简介:摘 要:针对干扰弹壳体零件生产存在壳体制造工艺需要进行6次引伸,工序间不平衡,等待时间过长,重复操作的浪费以及产线设备布局分散,冲压设备与机械加工设备布局在两个车间,加工过程需要往返两个车间等诸多问题。通过精益生产线建设方法,对该产品的生产流程进行了分析及优化以及生产工艺的改进,提出了一种产能、效率、成本优化的生产线。通过改善,生产工步数减少到20个,搬运次数减少到8次,减少了10次搬运,移动距离缩短了1084米,加工工序合并成8个,作业减少为20人次,降低19人次,最长单机作业时间减少为1.03min/件,班产量达到407件,解决了干扰弹壳体生产线存在的问题。